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【润滑案例】某水泥厂辊压机齿轮箱黏度下降原因

【润滑案例】某水泥厂辊压机齿轮箱黏度下降原因 广研检测
2018-04-04
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导读:一、案例背景某核电站的凝结水泵投运三年后,其电机轴承出现温度过高,达到80多度的现象。为了查明轴温过高的原因

一、案例背景

某水泥厂自2016年以来一直在广研检测开展设备的油液监测工作。监测目的主要是通过油液监测发现设备可能出现的早期磨损,以便及时采取措施进行视情维修。

二、监测情况

该水泥厂两台水泥辊压机的四台减速机曾经因为误用了某假冒320#齿轮油,导致油品使用过程中黏度异常下降,于2016年10月份重新更换了符合国家相关标准的320#齿轮油新油。2017年4月的送检监测中发现,3#、4#辊压机的动辊齿轮箱,4#辊压机的定辊齿轮箱(3#辊压机定辊本次未送检)均出现了黏度短时间异常下降的问题。

从检测数据看出,在新油符合国家的相关质量标准,现场反映设备油温正常的情况下,新更换的油品在短短的5个月左右,三台齿轮箱的润滑油黏度均出现较为明显的下降,根据“广研检测”多年的诊断经验分析,原因只有两个:(1)使用过程中混用了低黏度油品;(2)设备中残留有较多的旧油,造成黏度下降。

与现场进行沟通后排除了混用低黏度油品的可能,进一步了解后得知,该设备的齿轮箱没有油箱,设备运行中油品主要汇集在齿轮箱底部,现场工程师在更换新油时,只是从底部放油,部分管路中及设备里面的旧油难以被排出,且放油后未对齿轮箱进行冲洗。从黏度的检测数据计算分析,这三台齿轮箱的旧油残留量在10-20%。旧油的过多残留极易造成新油黏度下降,当黏度下降到一定程度后,就会使得油膜强度下降,造成齿轮箱磨损、高温等故障。

三、案例启示

为了降低因油品黏度下降造成设备故障的风险,现场严格按设备换油的规程对这三台设备的齿轮油进行了更换,光这三台的齿轮箱油品的更换就花费接近6万元人民币。

没有严格按照设备换油规程操作,不仅造成了新油寿命的缩短,同时使得设备维修成本增加,更影响企业的生产效率。


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