一、案例背景
在2016年5月,某船务公司1058#船在航行过程中监控系统发现N8-2# 艉管发热,因此分别于6月1日凌晨02:30、早上10:30及晚上21:00(回到锚地后)取样送到广研检测,并同时送检了新油,希望通过油品性能变化分析查找发热原因。
二、监测情况
艉管使用的是某3#号润滑油。广研检测对送检的新旧油样进行检测,其各项指标正常。从检测结果中得知:新油的检测结果正常,与该3#号润滑油的典型值相符。三个旧油与新油相比,添加剂元素Ca、Zn含量及总碱值较低,结合三个旧油的外观都存在轻微浑浊,怀疑有其它油品混入,导致油中添加剂元素浓度被稀释。
取样后共进行3次铁谱分析,发现旧油较脏,且发现有轴承合金、铜合金等异常磨损颗粒。通过检测分析,发现润滑油中混入了少量其他油品,使得油品的润滑性能下降,导致艉管的异常磨损,造成艉管发热。
在收到广研检测的诊断结论后,客户对现场也进行原因调查,原来该船不久前进行了检修,由于检修后试航,由于在近海区,受环保要求,加入了生物润滑油。当船舶航行出了近海区后,又将润滑油换成了矿物油。客户怀疑换油时残留的生物油,与矿物油相混导致了本次故障,因此又送检了生物油来确认故障原因。
根据检测结果并结合磨粒形态以及磨损形式进行综合分析,得知该船艉管发热的直接原因是轴瓦异常磨损,根本原因则是艉管润滑油中混入了少量生物油,使得润滑油的润滑性能及抗磨性能下降,无法起到正常的润滑作用。
三、案例启示
不同性能的油品混用,会导致油品变质、性能急剧下降。通常当有磨损故障发生时,设备会出现异响,油温会升高,设备会振动也会加剧,因此当某一信号异常时,现场一定要引起重视,如果不能判断是否有异常磨损,建议取样进行分析。
该案例就是现场出现异常,然后通过油液检测发现了故障所在,进而分析故障成因,及时阻止了故障进一步恶化。

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