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【检测案例】压缩机中异常磨损铜合金颗粒案例

【检测案例】压缩机中异常磨损铜合金颗粒案例 广研检测
2021-10-12
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导读:一、案例背景某气体产品公司多年来一直在广研检测开展油液监测工作。监测目的主要是通过油液监测发现设备可能出现的

一、案例背景

某气体产品公司多年来一直在广研检测开展油液监测工作。监测目的主要是通过油液监测发现设备可能出现的早期磨损,以便及时采取措施进行视情维修。 
二、检测分析
2020年5月监测时,广研检测在对该公司的1#空压机进行油品监测时,其他所有指标均正常,但磨粒分析发现油中有个别的磨损颗粒,2020年8月再次取样监测,油品的理化指标依旧正常,光谱元素含量Cu较5月份有轻微增加,但并未达到警戒值,磨粒分析时发现铜合金数量显著增加,且磨粒的尺寸也明显增大。

铜合金磨损颗粒(2020年5月)

铜合金磨损颗粒(2020年8月)
尽管根据光谱元素分析结果,Cu元素含量并未达到警戒值,但是有明显的增长,且磨粒分析结果也表明铜合金部件的磨损越来越严重,因此广研检测初步判断设备的铜合金部件存在异常磨损。
广研检测立即与现场工程师取得联系,得知该空压机上材质为铜合金的且可能产生磨损的零部件,只有空压机电机油封和甩油环,于是建议现场对这两处零部件进行拆机检查。

三、客户反馈

现场收到广研检测的建议后,立即对电机油封、甩油环及滤芯等进行了检查,结果发现,电机油封磨损属正常范围内,但非负荷端甩油环磨损较为严重,侧面磨损量约3mm,油站过滤器滤芯上布满了铜合金颗粒。

甩油环磨损图
客户还表示,接到广研检测的电话时,现场刚好对该空压机进行完例行维护,正打算开机运行,恰巧这时收到了油液监测的警告提醒,于是暂缓开机,并进行了针对性检查,使得这一故障及时被发现。
四、现场处理
现场对空压机电机非负荷端甩油环进行了更换,并排空、清洗了轴承箱,更换了空压机油站过滤器芯子,清洗了过滤器筒体,并对空压机油站进行在线滤油,然后再开机运行。由于处理及时,没有影响到日常生产,也未造成任何经济损失。


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“广研检测”是中国机械工业集团有限公司(国机集团)下属单位,是国机智能/广州机械院“设备润滑与检测研究所”的简称,拥有“工业摩擦润滑技术国家地方联合工程研究中心”、“广东省工业摩擦学企业重点实验室”、“机械工业装备润滑智能检测重点实验室”等技术创新平台。

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