
古来青史谁不见,今见功名胜古人。他们以工匠精神为指引,以创新发展为导向,在技术工作中成绩斐然:DCS网络整体可靠性提升专项获得总经理嘉奖;DCS预维优化、降本增效多项举措卓有成效;科室自主维修能力显著提升,马一鸣工作室硕果累累。他们始终将自主维修理念贯穿工作方方面面,以掌握核心技术为原则,培养维修人才为目标,打造出一支技术过硬的维修铁军,以卓越的维修水平保障方家山机组安全稳定运行。
来,一起共睹维修二处仪控人的风采!
DCS是核电仪控系统的中枢神经,维修二处仪控科高度重视公司十大技术问题之一——方家山DCS运维整体可靠性提升项目,组建DCS网路提升专项组,汇集科室之力攻坚克难。
追本溯源,方能致远。专项组经过多次讨论研究,决定采用DCS网络拆分和DCS网络安全提升的方式从根源上提高DCS可靠性。这是国内首次全数字化核电机组DCS系统一层网络拆分。计熟事定,举必有功。专项组从总体设计出发,梳理跨机组通讯清单,分类整理交换机数据,全面评估风险点,历经上百次的测试与验证,精益求精完善施工方案。
事虽难,做则必成。在项目实施过程中,专项组脚踏实地,埋头苦干,战胜大修工期紧张,现场情况复杂等拦路虎。“方家山是我们的阵地,DCS网络提升是我们的责任,守好阵地,担起责任是我们的使命”,仪表三班青年激动地说。积跬步以至千里,项目的开展给了青年员工深入学习DCS的机会,仪控青年勇挑重担,充分磨练自身技艺,展现了担当有为的作风。
吹尽黄沙始到金。DCS网路提升的成功开展有效避免了网络风暴对双机组的影响;从技术层面上杜绝了DCS跨机组误操作带来的停机停堆、降功率事件的发生,提高了DCS一层网络的本质安全性;提升了关基防护能力,使方家山机组等保测评分数由66分上涨至81分。该项目使仪控人员积累了大型DCS改造的工程经验,提升了核心设备的维修能力。

维修二处仪控人积极践行精细化管理理念,促进维修工作高效开展,助力减少大修工期,增加发电时长,降低运行成本,提高机组效益,实现高质量维修。科室成功将DCS预维优化,开展多个降本增效项目,获得5项方家山单元嘉奖。
迎难而上,百折不回。DCS大修期间的预维工作一直是仪控科的重难点,涉及系统多,任务重,时间紧,部分工作位于大修次关键路径。仪控科总结DCS大修预维历史经验,归纳出细化风险分析、提高下票效率、预维方式改进、KIC数据修改流程优化四大法宝。在预维方式、预维逻辑、试验执行逻辑等方面进行了大量优化。谋定而后动,106、206大修期间,仪控科将DCS预维、试验工期由原先的每列4.5天缩短至不到3天,不仅减少了占用大修低低水位的工期,且相关工作未成为关键路径,为高质量大修助力。
主动优化,持续改善。仪控科降本增效项目遍地开花,各班组立足岗位,勤下现场,善于思考,通过专业的技术在自身所管辖的系统和设备上实现优化。自控一班将RGL热态试验条件优化,缩短大修关键路径占用时长,增加效益320万元。计算机班攻克方家山106/206大修DCS二层数据修改专项工作,自主完成了DCS二层数据修改工作,减少了以后大修额外外委费用。

维修二处仪控人始终坚守“自己干”的工作原则,致力于突破技术难题和设备国产化,将核心的检修技术牢牢掌握在手中,不断提升自主维修能力。
方家山汽轮机盘车原控制系统采用进口控制系统,是电厂“黑匣子”之一。仪表二班在206大修期间实施了方家山首次主盘车控制系统国产化改造,对主盘车控制系统进行了优化,对原盘车控制的“痛点”进行系统化整改,提高主盘车控制系统的安全性和稳定性,进而提高电厂的安全性和经济性。
原创方能守核心。核级数字化控制系统的市场长期被国外公司所垄断,产品价格昂贵,极大增加了运行维护成本。自控二班通过自主研发实现核级隔离箱和SVDU国产化,彻底摆脱国外产品的技术和价格垄断,从根本上解决机组燃眉之急。国产化后,设备成本大大降低。项目形成了核级设备“设计-采购-生产-认证-审查-实施”的一整套流程体系,为核级DCS整体国产化改造升级之路迈出了第一步。

创新方能致远行。一年中,马一鸣创新工作室在科研创新、成果转化、人才培养等方面业绩斐然:提出3项科研项目,进行中7项,完成2项;4项科技成果完成转化并应用于现场;发表论文3篇,知识产权授权1项,提出3项;荣获3项省部级荣誉,5项公司级荣誉。
时不我待,维修二处仪控人立足“创新优化”,以高水平维修保障方家山107大修的高质量实施,深入开展设备国产化、维修自主化能力建设,创新优化维修技术和管理模式,以蓬勃的精神和卓越的技能守护方家山机组。
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