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引“智”破局丨在辽沈大地上赓续葛洲坝精神——写在“岫岩号”TBM顺利完成地下掘进工作之际

引“智”破局丨在辽沈大地上赓续葛洲坝精神——写在“岫岩号”TBM顺利完成地下掘进工作之际 葛洲坝规划设计总院
2024-08-08
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7月27日,随着“岫岩号”TBM刀盘缓缓停转,辽宁岫岩龙潭抽水蓄能电站(以下简称“岫岩抽蓄项目”)可研阶段勘探平硐主硐掘进任务全部完成,较计划足足提前50天,标志着该项目朝着年内核准开工目标进一步迈进。项目筹备历时4个月、地下掘进用时108天,岫岩抽蓄项目稳步推进的背后,是践行“水电报国、改革创新、追求卓越、艰苦奋斗、团结协作、合作共赢”葛洲坝精神,助力地方打赢新时代“辽沈战役”的生动实践。


01.

核准在即


集智攻关最优路径


2023年9月,中国能建葛洲坝集团获辽宁岫岩龙潭抽水蓄能电站的项目开发权。根据投资协议要求,岫岩抽蓄项目须在2024年内完成核准目标。该项目可研阶段地质勘察工作中的关键线路——地下厂房勘探平硐的施工,则成为项目能否按期完成核准目标的关键因素。


图 | 岫岩抽蓄项目鸟瞰图


建设地冬季施工组织困难、极寒天气施工进度无法保障,影响核准进度的关键线路——地下厂房勘探平硐硐线长,现有施工方案无法满足工期要求……一系列亟待解决的现实问题摆在眼前。


作为集团公司唯一以勘察设计等专业技术服务为主业的子企业,公司近年来积极践行“双碳”目标,深度参与集团公司内外抽水蓄能、压缩空气储能等新能源业务,在推动新能源高质量发展的赛道上全力奔跑。2023年12月,公司积极承担岫岩抽蓄项目上库勘察设计任务,并勇挑重担主动承接了项目关键线路——地下厂房勘探平硐的方案优化、设计及前期工作,组建了由多名技术专家组成的勘察设计团队,以助力项目顺利实现年内核准目标为己任,第一时间远赴辽宁现场开展踏勘工作。


图 | 踏勘现场


历经20余天的现场工作,勘察设计团队对现有5条勘探平硐轴线方案进行了反复研究和设计优化,在综合考量地下厂房布置、输水系统区地形地貌、现场实施条件、主硐长度及与厂房拱顶高差等因素后,又结合以往高寒地区相同岩性的抽水蓄能施工经验,再经过严密测算最终择优选取了总长2070米的平硐主硐轴线方案,在保障顺利获取电站地下厂房系统所在场地的地层岩性、构造发育程度、围岩类别,岩体结构、地下水动态等数据基础上,为岫岩抽蓄项目关键线路抢工期目标找到最优路径。


02.

刚性工期


新智装备引入破局


施工路线终于落地,但工期问题尚未解决。“勘探平硐如果全线采用传统钻爆法施工,主硐贯通都要等到明年1月份了,后续还要给支硐施工和可研审查预留时间,也就是说项目当年核准完全没可能。”勘察设计团队负责人贺文强,回想起当初的工期压力仍心有余悸。


面对刚性的项目核准任务,勘察设计团队在做大量技术研讨、方案论证工作基础上创新性提出——勘探平硐主硐以TBM施工方式替代传统钻爆法的建议。


图 | TBM掘进设备


但该建议一经提出,便出现很多质疑。被喻为“掘进机之王”的TBM最早兴起于地下工程施工领域,以连续作业、快速施工著称,但在集团公司国内项目实施尚属首例,针对TBM存在的潜在风险,质疑之声主要集中在四方面:TBM前期准备及整机回退周期长,整体工期是否可控?始发场地要求高,岫岩地处山地作业面有限,现场是否满足始发条件?因地质条件不稳定等因素,TBM存在一定卡机风险,是否会出现因卡机反倒耽误工期情况?TBM掘进前需用钻爆法开出导洞,但炸药审批周期长不满足工期要求的问题又该如何解决?


图 | 实地考察现场


面对TBM施工可行性“四连问”,勘察设计团队没有马上打消提议,而是在短时间内收集整合国内各大TBM施工项目信息和设备参数信息,奔赴3家代表性抽蓄项目和1家设备厂家,开展密集对接、实地考察应用效果,并结合岫岩抽蓄项目地质条件,通过对建设工期、施工条件、经济合理性、安全质量环保综合分析,对前者疑问一一作出回应:经梳理时序计划,TBM前期准备及整机回退时间在合理范围、工期可控;针对场地限制,可由垂直进硐改为斜向进硐方式解决;此外,岫岩平硐沿线地质构造未发现断层发育,塌方卡机几率极低,同时还可采用超前预报和及时硐内支护的方式辅助防范卡机风险;而TBM进硐无侧向力支撑问题,以“硐口扩挖+场坪工艺处理”双管齐下,采用无导硐始发技术解决。


与此同时,相较于全线采用传统钻爆法施工,主硐采用TBM施工是贯穿“机械化换人、自动化减人、智能化无人”理念,集掘进速度快、质量优良、安全环保、机械化程度高、综合效益高等优点于一体的新型智能化施工方法,有望推动工期提前近4个月,为项目年内核准后续准备留足了时间。


在严密的论证和数据支撑下,“主硐TBM+支硐钻爆法”施工方案很快得到集团公司的认可,又在相关部门的进一步指导下,施工实施策划逐步完善,顺利通过了决策,并最终确定TBM始发时间。


图 | 岫岩抽蓄项目始发现场


加紧办理征地用地手续,加快编制报批第三方林地使用可行性研究报告、防洪评价报告,加速TBM服务合同签订、设备进场组装、10KV专线通电等工作……一群大多来自南方的勘察设计人员在辽宁现场度过了整个冬天,并不畏寒潮霜降连续作战,为“岫岩号”成功始发做足筹备工作。


03.

过程严控


“天眼”之下提前完工


积极开展施工技术革新,率先引入智能化装备。岫岩抽蓄项目作为集团公司首个采用TBM施工的大型水电项目,从“引进”到“引领”,无疑成为了备受瞩目的“明星”工程,对项目进度、安全、质量把控尤为严格。如何切实做好地下工程“防风险、保安全、抓质量、控工期”过程管理?成为岫岩抽蓄项目TBM始发前的“最后一问”。


数字化转型是推动新一轮科技革命和产业变革的重要引擎。公司抢抓数字发展机遇,及时掌握岫岩抽蓄项目TBM应用新场景,第一时间派出数智研发团队,多次实地对接项目公司、TBM施工项目部,收集应用诉求,了解建设条件,采集设备端口,结合自身在低代码和低能耗软件开发领域的研发积累,提出了一套完整的解决方案——运用数智化手段,将深埋地下的掘进作业“可视化”,并强调不仅要能“看得见”TBM掘进过程,更要全面掌握施工各项管理要素。


方案一经提出,数智研发团队则开启了历时两个多月的潜心研究、反复测试工作,按需定制研发的自主易迭代通用数智建造监控平台在“岫岩号”TBM始发当日同步上线。


图 | 自主易迭代通用数智建造监控平台


随着TBM刀盘缓缓转动,设备传感器上多项数据同步传送到服务终端,实时精确监控现场气体浓度、刀盘转速、刀盘压力等关键数据,并通过BIM模型同步生成TBM设备刀盘转动的实时动画,为深埋地下的智能化机械设备运行情况打开了一扇可视化“天窗”。此外,该系统还集成激光三维扫描、点云、全景录像等技术成果,通过超前地质预报,实时关注平硐地质数据,动态掌握掘进过程中的围岩稳定情况,并通过激光自动导向系统,保障TBM沿着设计轴线“无偏差”前进,极大提升了工程安全、质量、进度等关键要素的管理水平。


“设计公司专项配套研发的岫岩平硐数智建造智能监控系统,实现了在线BIM模型与项目现场实时进度无缝对接,形成了一套智能化程度高、示范带动作用明显、建设模式可推广的数字化建造示范成果。”6月19日,集团公司召开辽宁岫岩抽蓄TBM观摩交流会,与会人员现场观看了TBM智能建造监控系统演示,该项数智化成果应用受到集团公司高层和行内专家高度认可。


图 | BIM模型与项目现场实时进度无缝对接动画


开局即决战、起步即冲刺。2024年4月11日,“岫岩号”TBM在智能“天眼”的严密监控下顺利始发,开启了穿山破石、势不可挡的掘进之旅。之后又接连完成多个重要节点目标:5月,TBM人机加快磨合,单日进尺频频刷新纪录,创下最高日进尺37.08米,最高月进尺804.07米的“岫岩速度”;6月,TBM气势如虹,凿岩开路,势如破竹,持续向1500米、2000米进尺挺进,提前28天完成主硐60%的合同节点,极大消减了项目年内核准压力;7月27日,随着主硐最后一块岩壁剥脱,“岫岩号”成功破壁,提前50天完成勘探平硐主硐全部掘进任务,为项目提早开工创造了必要条件……


图 | 勘探平硐主硐掘进任务完成现场


准确识变、科学应变、主动求变。公司在新一轮国有企业深化改革浪潮中蹄疾步稳,持续迸发创新活力,在加快推进“四大转型”进程中,不断加快传统生产方式向数智化生产方式转变步伐。而今,我们又积极开展自主研发,主动拥抱智能建造,培育催生出更多、更具有葛洲坝勘测设计特色的新质生产力和代表性样板工程,并不断沿着“三型四化新葛洲坝”发展之路稳步前行。




文      字:刘   宁

素材来源:贺文强

编      辑:徐慧婷

校      审:尚啟鹏


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