四辆大型吊车依次排开,正将一个直径约15米的锥体缓慢吊起,旁边施工作业人员正在进行管线的预制工作……..4月10日,在电解车间一次盐水界区,新增浮上桶项目正在紧张而有序的进行着。
电解车间一次盐水工序是整个聚氯乙烯树脂生产的源头,盐水产量及其质量的好坏直接影响电解槽电流。近年来,一次盐水未进行过大检修,浮上桶长周期运行一直未进行清泥,大量盐泥沉积在浮上桶内,影响一次盐水的正常生产负荷。同时受原材料原盐供应的调整的影响,原盐中的钙、镁比例失调,给浮上桶运行增大了负荷。“由于浮上桶没有备用,大修一台至少要花费一个月的时间,停用检修会直接影响整个公司的生产负荷。”新增浮上桶项目负责人陈家俊在现场向记者介绍到。华泰公司通过召开方案会,反复论证,最终决定在一次盐水3#装置厂房南侧空地新增一台浮上桶,实现现有四台浮上桶逐台切换,进行检修,解决生产瓶颈。

该项目从2017年9月3日开始进行,为确保作业进度,车间一方面安排土建施工,一方面安排进行桶体、锥体的预制工作。浮上桶高18米,直径16米。内部需要制作12个锥体,其中最大的直径15米,最小的直径5米,制作难度较大,需要通过精确测量和精湛的技术将平面的扇形钢板焊接成锥体。“吊装作业其实也不简单”,电解车间技术员陈家俊指着几辆大吊车说。“一方面需要四辆吊车相互配合,用接力的方式将锥体体从预制厂房运至作业现场,过程中需要穿越装置管线。再一个就是要利用‘扁担原理’将锥体在空中进行翻转,最大限度的减少锥体的变形。”待12个锥体全部就位后,紧接着就是防腐保温工作,这也意味着该项目即将接近尾声。

为确保技措项目早投用、早受益,华泰公司领导高度重视,电解车间自项目开始施工起就马不停蹄的进行,各处室专工通力配合协调。据悉,为提升盐水产量,车间配套实施SST膜替换原有凯膜,目前,1#装置已更换完毕一台,试运行效果良好。为华泰公司全年产量任务目标的提升打下坚实基础。
【文字来源】 党建人力处 吕娟
【图文编辑】 党建人力处 吕娟

