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降本增效 | 电解车间、烧碱车间从“细”出发 算好降本增效帐

降本增效 | 电解车间、烧碱车间从“细”出发 算好降本增效帐 华泰零距离
2024-07-06
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导读:面对当前严峻的生产经营形势,电解车间、烧碱车间用实际行动把降本增效工作落到实处、产生实效。


面对当前严峻的生产经营形势,电解车间、烧碱车间用实际行动把降本增效工作落到实处、产生实效。

准备充分 做好降本“细工作”

停车检修前夕,车间多次召开检修前准备会议、检修专项会议,对261项检修分工细化,编制大修工作包19项,编制检修方案40个,下发车间全员学习,检修前完成方案学习成效的检验。班组严格执行停车方案的每个步骤,将能耗降到最低,物料减少至最少。烧碱车间蒸发装置按照停车计划,第一时间降低蒸汽用量,在保证50%液碱质量的前提,关闭蒸汽阀门,避免停车时蒸汽过剩排空,造成蒸汽浪费;电解车间碱液储罐、效体等液位保持在最低液位,尽可能多的将物料生产为成品,杜绝物料的浪费,车间以“最低能耗、最低物耗、最低电耗”停稳、停好各装置。

过程管控 做好检修质量“细管理”

“我们在检修期间要从一度电、一方气、一根螺栓抓起,点点滴滴都是节能降耗。”电解车间党支部书记、主任刘志强说。检修期间,虽然按计划申报了所需的螺栓螺帽,但各检修现场依然本着“能用不换新”的原则,对腐蚀严重的螺栓进行更换,对检修中拆卸下来的螺栓,经过润滑保养后再次使用。针对离子膜3号装置国产透平机C-501C运行时油雾随着油温升高,外冒溢流油渍较多,需要定期补油,利用本次停车检修机会,车间通过对油雾分离器技术改造,实现油雾分离,改造后实现了零外冒溢油,减少补加油次数,降低了设备油耗损失。 

班组员工对螺栓进行维护保养(付立 摄)

技措改造 做好生产瓶颈“细把脉”

车间始终坚持以安全生产为导向,以技措改造提质增效为抓手。检修前,设备组向车间全员征集设备、工艺等方面的隐患短板,召开多次现场会,为装置生产瓶颈精准“把脉”,开出“良方。离子膜装置氢压机机前、机后冷却器效果差,引起氢气系统中含水量大,夹带碱雾含量高,输送至盐酸工序后引起盐酸合成炉灯头清洗频次5天1次,合成炉的灯头使用周期仅为1个月就出现破裂损坏,冷却器优化改造后,氢气温度由50℃降低至11℃,氢气携带含水量(含碱量)大幅度降低,合成炉灯头使用周期预计拉长至6个月,可节约材料费、检修费用30.24万元。 

唐湘军(左一)现场指导检修工作(付立 摄)

 

降本增效,惠当下,利长远,是企业生存发展之道,电解车间、烧碱车间将降本增效工作作为车间核心工作之一常抓不懈,认真寻求开源节流的突破口和工作创新的着力点,持续挖潜创新创效,把降本增效工作做实做细、做出成效。




监审 | 姜小刚

编审 | 周 媛

编辑 | 张 振

作者 | 付 立

投稿邮箱:1079462498@qq.com






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