在华泰公司创新创效大赛路演中,电解车间用一项“五小”创新—合成炉内漏检测液位开关改造,斩获二等奖。这项看似“小巧”的技术升级,不仅实现内漏精准预警,更是破解了传统监测滞后的行业难题,年减少经济损失38.5万元,用“小投入”撬动“大效益”,成为车间降本增效与安全生产的双赢典范。

创新创效大赛路演现场(张振 摄)
“以前合成炉内漏全靠远程视频或仪表波动察觉,等发现时往往已造成隐患。”盐酸工序技术员刘坤介绍,今年以来,车间因合成炉内漏已发生5次熄炉,成为制约生产效率的“老大难”。“必须找到一种能实时监测、提前预警的办法。”面对困境,刘坤团队决定从“监测环节”突破,将目标锁定在“液位开关改造”上,誓要啃下这块硬骨头。
团队创新设计“双触发”预警机制,当炉内出现内漏,传感器会立即输出电信号,同步触发DCS系统报警,巡检人员还能通过底部加装的视钟直观查看,实现“自动预警+人工确认”双重保障。其次,针对观火孔试镜模糊、无法清晰观察火焰的问题,团队又配套加装试镜清洗阀,制定标准化清洗程序,改造后,3#装置10台合成炉的试镜时刻保持整洁,从“看不见”到“看得清”。2025年9月19日,这项创新迎来实战检验—1#盐酸10#合成炉出现轻微泄漏,液位开关瞬间触发报警,操作人员第一时间响应,平稳停炉处置,成功避免装置停车,此次“精准预警”,让团队的努力有了最直观的证明。

刘坤现场检查液位开关运行(席伟 摄)
改造将传统“离线巡检”升级为“实时在线监测”,内漏响应速度得到提升,三季度以来,车间未发生因内漏导致的紧急熄炉,装置运行稳定性大幅提高。更值得一提的是,这项创新已获国家知识产权局专利受理,其“工业化应用”模式还具备行业推广价值,为同类企业提供了可复制的经验。
“‘五小’创新不在于技术多复杂,而在于能否解决实际问题。”团队用液位开关改造证明,立足岗位找痛点、攻难点,小改造也能成为降本增效的“大引擎”。如今,这项创新不仅守护着合成炉的安全运行,更激励着更多员工投身“五小”创新,为企业高质量发展注入源源不断的“微动力”。
监审 | 姜小刚
编审 | 何 容
编辑 | 张 振
作者 | 席 伟
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