以往,在化工行业,废水、废气、固废的处理常被视为企业成本负担。然而,在华泰公司,却通过一套精细化管理组合拳,硬是将环保压力转化为实实在在的经济效益。今年以来,公司围绕“三废”实施的系列举措综合增效已超千万元,成为其深化降本增效、推动绿色发展的生动注脚。
变“废”为“宝”,资源化利用挖出真金白银
以往令人头疼的固废芒硝,如今在华泰公司成了“香饽饽”。针对固废芒硝处置难题,电解车间精准发力,通过优化元明粉装置定检方案,将定检周期延长了2倍,同步改造振动筛,从源头上减少了废料产生。对于生产中出现的不合格品,他们并非一弃了之,而是定制转化方案,成功将其“复活”为合格产品。这一套流程下来,不仅预计全年可节省处置费用15.3万元,还额外增产元明粉约794吨,创造销售收益13.5万元,真正实现了“吃干榨净”。
元明粉吨袋包装产品(孟智辉 摄)
废液处理同样蕴藏着降本空间。针对稀硫酸外售,车间与物流中心紧密协作,根据市场需求精细调整内部定价和产品浓度控制标准。通过将外售稀硫酸浓度稳定在特定区间,公司每年可减少浓硫酸消耗量270吨,直接降低采购成本约12万元。这一精准调控,让废液处理环节从单纯的成本中心,转变为具有成本节约效益的管控点。
技术革新,从源头拧紧“排放阀”与“消耗阀”
降本增效,关键在源头。氯乙烯车间将技术创新作为核心驱动力,在精馏工艺环节实施一系列改造。通过投用新型冷凝器并科学调整工艺参数,不仅显著提升了氯乙烯的回收率,还使高沸物日排放量减少了2.2吨,在减少废气排放的同时回收了有价值组分。
在降低物耗上,氯乙烯车间的做法更具探索。对于价格昂贵的触媒,他们创新采用上下层抽翻的操作法,有效延长其使用寿命。同时,将触媒包装由25公斤小袋改为吨袋,这一改变看似微小,却一举解决了搬运抛洒浪费、现场倒袋繁琐的问题,既降低了废弃物产生,又提高了工作效率。仅触媒单耗降低一项,全年预计就能减少消耗34.3吨,产生经济效益276万余元。
乙炔车间“除盐装置优化项目”现场(张振 摄)
全员创效,让“金点子”结出“金果子”
“三废”管理的深化,离不开全体员工的智慧和参与。华泰公司通过搭建“百项行动、千万效益”等平台,设立流动红旗和即时奖励机制,极大地激发了全员提建议、搞创新的热情。今年以来,公司已收集基层降本增效成果2200余项,超600人提出建议、1000人参与实施,累计发放奖励55.7万元。这种浓厚的全员创效氛围,使得诸如粒碱装置柔性生产、除盐系统优化等优秀项目不断涌现,并获得了集团公司专项奖励。
2025年,公司梳理和制定“三废”增效项目,从“减量化、资源化、市场化” 推进“三废”管理,形成21项行动计划。二氯乙烷排放减少290m³,自用碱降低1000吨,元明粉实现“0”废品,次钠废盐回用率100%。截至目前,“三废”综合增效1000万元以上。
从被动的“处理”到主动的“经营”,华泰公司对“三废”管理的认知升级和实践探索,正助力企业在绿色发展的道路上跑出降本增效的“加速度”。未来,华泰公司将继续完整准确全面贯彻新发展理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,深化技术创新与精细化管理,在“三废”资源化利用的道路上持续探索,实现资源高效利用与经济效益的双提升,为新疆中泰绿色高质量发展贡献实践经验。
监审 | 姜小刚
编审 | 何 容
编辑 | 张 振
作者 | 张 振
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