烧碱车间全体员工牢固树立“节约就是效益”的理念,从生产细节入手,从设备优化发力,以“小创新”破解“大难题”,用“实举措”换来“真效益”,在车间内部掀起了全员参与降本增效的热潮。
“马发文,明渠液位偏高,赶紧启泵打水。”微机室的指令刚传至现场,C单元巡检工马发文便立刻放下手中的拖把,快步赶往C单元一楼室外启动水泵。此前,为防止明渠液位过低导致机泵空转损坏,员工需守在明渠旁,待液位降至安全范围后停泵,才能继续处理其他工作。尤其遇上装置停车或降负荷,清洗水量骤增,启泵频次随之升高,员工劳动强度显著加大。更关键的是,机泵频繁启停不仅大幅缩短使用寿命,还增加了设备故障风险。针对这一痛点,车间技术骨干与班组员工协同攻关,为明渠泵加装变频装置,并将液位信号与变频系统联动,实现全自动控制。改造后,微机工根据明渠液位可远程启停机泵,机泵启停次数大幅减少,轴套、轴承等易损件更换频次显著降低,按单次维修材料费用3000元计算,有效节约了设备维修成本;同时现场自控率大幅提升,员工从频繁手动操作中彻底解放,劳动强度显著下降,真正实现“降本、提质、减负”多重效益。
微机工远程调节明渠液位(袁铭阳 摄)
在物资回收利用上,车间同样将“变废为宝”落到实处。针对循环水生产过程中产生的加药空桶,车间建立常态化回收机制,定期对空桶进行清理、归类存放,并主动对接厂家拉运回收再利用。据统计,累计回收50个加药空桶,按单个空桶回收收益20元计算,仅加药空桶回收一项,共实现经济效益1000元。这一举措既减少了固废堆积,又为车间节省了固废处置成本,实现环保与效益双赢。
在阀门修复利旧上,车间员工更是亮出“硬功夫”。C单元三套、四套蒸汽管线阀门因使用年限较长,出现阀芯垫子老化渗漏、拉杆腐蚀无法紧固等问题,不仅增加泄漏管控难度,还可能影响生产稳定。面对这一情况,班组员工没有简单更换新阀门,而是主动拆解同型号旧阀门,提取完好拉杆替换至损坏阀门处。经修复后,阀门恢复正常使用,成功避免了6个不锈钢截止阀的采购支出,按单个阀门125元计算,直接节省成本750元,同时消除了现场泄漏隐患,保障了管线运行安全。
从废旧物品回收、设备修旧利废到工艺操作优化,烧碱车间全体员工将降本增效理念转化为一个个具体落地的举措,换来一笔笔实实在在的增效收益。
监审 | 姜小刚
编审 | 何 容
编辑 | 张 振
作者 | 付 立
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