次氯酸钠是平衡氯碱系统的产品之一,华泰氯碱厂技术专工们反复专题分析、现场梳理工艺流程,通过实验验证,成功将高压系统尾氯进行回收利用,这在全国还是首例。
华泰公司共有4条离子膜烧碱生产线,高压气相系统产能比占到园区生产能力的80%,由于工艺的特性,尾氯系统通氯量较大。“同时双氧水的应用将会逐步替代次氯酸钠产品,尾氯的回用也是主动让出市场,提前解决被动生产次氯酸钠。”技术处专工杨光告诉记者。

如何将尾氯回收利用呢?电解车间技术员与技术处专工一起从工艺管线开始摸查,通过梳理工艺流程,确认尾氯进入原氯系统的切入点。“由于电解透平机为德国设备,目前全国还没有将废氯改至原氯生产的先例。”负责此次改造项目的技术人员说,通过与厂家人员反复沟通研究、实验论证,最终确定了改造方案。

“项目改造完后,次氯酸钠生产量每天减少150³左右”。记者了解到,目前,透平机运行正常,通过攻关项目的实施解决了被动生产次钠的问题,缓解了库存压力,同时在PVC原料气供应方面取得了突破,变被动生产为订单式生产,在行业改造或新建项目工艺设计时具有一定的推广意义。
(本报讯/华泰氯碱厂 吕娟)

