在华泰公司2024年检修工作当中,各车间坚决贯彻落实降本增效工作总体要求,按照全员参与、多措并举推进降本增效走深走实。以“零浪费、合理消耗、精细管理”为原则,从小事入手、从细节着手,持续强化公司全员降本增效意识,通过紧盯检修环节,做实降本增效文章。
变废为宝 实现资源循环利用
优化工艺顾长远 实现降本增效
提到降本增效,多数人的传统思维和普遍做法就是节约、节省,观念仅停留在狭隘的“减少支出”上,只是一味地强调不花钱或少花钱,偏重于对显性成本的使用和控制,对其他隐性成本的动因分析或管理举措相对较少。聚氯乙烯车间充分利用本次装置停车检修契机,从企业的长远发展布局进行工艺优化,做到既顾眼前、又顾长远。在3#装置A、B线热水罐处加装热水循环泵、换热器,对热水罐进行单独换热升温,通过优化工艺实现降本增效。
“在此次检修期间,我们已提前规划并预留了必要的接口,目前相关设备已进入采购阶段。待设备到货后,我们将立即组织安装与调试,确保尽快投入使用。通过优化工艺,待项目实施后,每年可降低成本300余万元。”聚氯乙烯车间党支部书记、主任陈凤介绍。
向“跑冒滴漏”说不 实现经济效益和环境效益
“跑冒滴漏”是困扰化工企业的主要问题之一,不仅造成原料浪费、增加企业生产成本,而且常常造成设备的腐蚀,污染环境,恶化操作条件等;本次装置停车检修期间,不少车间通过对检修过程中的泄漏点治理,杜绝“跑冒滴漏”现象发生,实现经济效益和环境效益的双提升。

“在此次检修中我们共解决了三十多处问题,这不仅提高了装置的安全运行系数,还减少了现场跑冒滴漏现象,进一步降低了生产成本和员工劳动强度。同时,我们通过采用密闭式回收系统,成功地将所有置换过程中的单体进行回收,并通过压缩冷凝系统将其打入球罐储存。这一举措不仅改善了园区环境,还实现了资源的最大化利用。此外,我们通过合理安排施工、合理使用吊车等方式,也减少了不少运行成本。”聚氯乙烯车间设备员岳红林说。
监审 | 唐湘军
编审 | 周 媛
编辑 | 尕静茹
作者 | 张 振
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