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降本增效|纯水岗位员工的“降本经” 于细微处挖潜 于坚守中创效

降本增效|纯水岗位员工的“降本经” 于细微处挖潜 于坚守中创效 华泰零距离
2025-09-04
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导读:降本增效的力量普通岗位的非凡价值“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

降本增效的力量

普通岗位的非凡价值

“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”刘芸在平凡岗位上,通过点滴创新和坚守,为企业降本增效贡献了不平凡的力量。

把"紧日子"刻进工作的每个细节


氯乙烯车间1#纯水装置采用的是传统阴阳离子交换器工艺,这套工艺的优势显而易见,除盐效果稳定、出水水质可靠,多年来一直是保障生产的“可靠伙伴”。但与此同时,它的短板也十分突出,运行成本偏高,尤其是在树脂再生环节,盐酸、烧碱等化学药剂的消耗量较大,同时还会消耗大量纯水用于冲洗,长期下来是一笔不小的开支。面对这一现状,刘芸没有选择“墨守成规”。她始终牢记“过好‘紧日子’,才能过上‘好日子’”的理念,把成本意识融入到每一次操作、每一次巡检中。在她看来,“降本是我们每个岗位、每个人的事。多省一升水、少用一升药剂,积少成多就是大效益。”为了摸清成本消耗的“家底”,她梳理近一年来1#装置的再生记录,从药剂浓度、冲洗水量到再生周期,每一个数据都认真核对、分类统计,为后续的降本优化打下了坚实的“数据基础”。

用精准化操作啃下"硬骨头"


经过对数据的反复分析,刘芸将降本突破口精准锁定在阴离子交换器的再生环节。根据原有操作标准,阴离子交换器失效后的再生时间3.5小时,期间每小时消耗烧碱2.5m³,单次再生烧碱总消耗量达9m³,同时还需消耗56m³纯水用于冲洗树脂。“3.5小时里,药剂浓度和流量有没有优化空间?”带着疑问,刘芸开启了“试验模式”。为了找到最优的再生参数,她采取“小步试错、逐步优化”的策略,每次再生时,她都会详细记录不同药剂浓度、不同流量下的再生效果,同时加强对再生后水质的监测频率,从每15分钟取样一次,到每5分钟取样一次,确保在调整参数的同时,出水水质不打折扣。就这样,经过近一个月的反复试验、数据汇总与分析,她终于摸索出了一套“高效再生方案”,在保证周期制水量不减少、出水水质达标的前提下,将阴离子交换器的再生时间缩短了30分钟。

细微挖潜算出降耗里的"真金白银"



这短短的30分钟,带来的效益却十分可观。按1#装置单台阴离子交换器每月再生3-4次计算,每月可减少纯水消耗130m³,按纯水单价核算,仅这一项每月就能节约费用约715元;烧碱消耗方面,每月可减少24m³,按烧碱市场价格计算,每月节省费用高达21228元。一年下来,仅阴离子交换器再生优化这一项,就能为车间节约成本近26万元。这组数据的背后,是刘芸无数个在操作台前坚守的日夜,是她对每一个参数的精准把控,更是她对“降本增效”最朴素也最有力的践行。“降控成本,从来不是一句口号。”每当同事们称赞她的“降本成绩”时,刘芸总是这样平静地说,“其实,每个人都是成本的‘把关者’。巡检时多留意一下阀门是否关严,操作时多核对一下参数是否最优,交接班时多提醒一句注意节约,当‘省一点’‘优一点’成为我们每个人的工作习惯,成为整个车间的共识,这才是降本带给我们最宝贵的‘隐形财富’。”


在氯乙烯车间纯水岗位的刘芸或许只是众多一线操作工中的普通一员但她用自己的行动证明平凡的岗位也能创造不平凡的价值。她的“降本经”,没有惊天动地的壮举,只有日复一日的坚守与创新;没有华丽的辞藻,只有实实在在的效益。而这份坚守与创新,正是企业在市场浪潮中稳步前行的最坚实力量。





监审 | 姜小刚

编审 | 周    媛

编辑 | 尕静茹

作者 | 杨    欢

投稿邮箱:1079462498@qq.com



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