自阿米巴项目启动以来,聚氯乙烯车间深入推进阿米巴精细化管理,坚持一手抓平稳生产、质量提升,一手抓成本单耗、生产装置优化,提高全员的成本意识和经营意识,促使“阿米巴”管理运行取得实质性进展。
技术改善 提高装置整体效能
长期以来,车间提出“节流就是开源”的经营理念,将各项工作和盈亏数据进行对比细化,反复试验论证,确保节约金额的准确性。同时,便于找出影响因素并制定控制措施,形成各阿米巴经营单元,推进车间节能降耗、成本节约工作。2021年,国产分散剂替换进口试用方案进一步实施,在确保质量的同时,成本下降0.819元/吨PVC,技术组对聚合釜夹套进行清洗后,较去年同期增加0.3吨/釜,从而达到提升聚合釜转化率,降低助剂耗的目的。

节能降耗 有效降低生产成本
在阿米巴经营管理模式实施过程中,车间本着“省下来就是赚下来”的原则,从细节入手,从身边小事做起,小到节约每一张纸、每一滴水、每一度电、每一滴油,大到一台设备、原材料合理配比,进行追根溯源,加强修旧利废管理,坚持能补焊、加工修复的不更换部件,能更换部件的不更换整机。前期因3#装置3#离心机螺旋轴承封油效果不好,每运行15天需进行补油并影响产量。对此,在公司领导的指导下,对螺旋轴承润滑腔进行优化,降低了维修费用、蒸汽等能耗;车间还对生化污泥泵机封供水进行优化,改善后每年节约约1.9万元。此外,在能源梯级利用方面,聚氯乙烯车间优化改造3套装置高、低压蒸汽管网,使用低压蒸汽代替高压蒸汽,全年节约蒸汽15万吨,节约费用约1042万元。



下一步,聚氯乙烯车间紧跟华泰公司部署安排,以安全生产、技术创新、合理化建议、QC课题为抓手,持续推进创新型、节约型班组,全面激发全员新动力,更以“拧干湿毛巾,再甩干毛巾”的态度,为企业的高质量发展贡献力量。
图文来源:聚氯乙烯车间 魏永梅 陈锋
监 审:关海川
编 审:刘 磊
编 辑:尕静茹

