近年来,华泰公司通过技术改造,将芒硝废料成功升级为元明粉产品,达到了芒硝回收处理再利用的目的,年增效约200万元,这是企业将技术创新作为开源节流、降本增效内在引擎取得的又一成果。该项目荣获国家《一种制碱盐水脱硝副产物生产元明粉的工艺流程及设备》专利,可在氯碱行业内进行推广。
为持续推进清洁生产,提高“三废”循环利用率,华泰公司电解车间围绕固废产业链、价值链,将芒硝制元明粉作为攻关项目,在解决设备管线堵塞的同时,实现了变废为宝。研究初期,面对技术瓶颈,公司成立了攻关小组,攻关小组组长马斌说:“一方面我们积极走出去,与行业先进企业交流工艺技术,另一方面从原理入手,梳理工艺流程,收集整理数据,制定改造措施,为后期设备工艺改造打下了良好的基础。”回收冷凝水机泵及罐底椎体是易堵部位,也是改造的关键和难点,公司组织工艺、设备人员集中攻关,通过不断摸索研发,采取消漏、加氟等措施,解决了这一难题,将冷冻系统温度由10℃以上降低至5℃以下,同时利用停车检修机会,用淘汰废弃的设备制作安装稠厚器、盘式干燥机,去除芒硝中的结晶水,转变为干燥的元明粉,进一步提高了产品沉降效果,保证了连续稳定出料。

优质的产品是市场竞争的法宝,元明粉是生产出来了但销售也是个难题,生产运营中心专工孟智辉负责此项工作,他介绍说:“由于前期元明粉含水高,在前期开拓市场时,只有少量客户接收且不能满足使用需求,客户经常提意见,每次见客户我都是硬着头皮去沟通,维系与客户的关系,开拓新的客户就更难了。”在见到他从外面回到园区,沉重并略显疲惫的身躯、无精打采一脸失落时,就知道他是刚从客户那里回来。客户的需求就是我们努力的方向,为降低元明粉含水,提高质量,攻关小组又投入到了新一轮的技术攻关,没有技术指导小组成员就查资料、问厂家,向同行企业取经。没有设备,他们就淘二手设备,自主改造修理,实现了关键设备干燥机的从无到有,但设备到货后发现耙臂变形,干燥盘塌陷,耙齿磨损严重,电机与干燥机功率不配等问题,攻关小组利用维修空隙,在维修厂房做起了产品运行实验,为了确保各项工艺指标达标,技术人员24小时轮番上阵,精心跟踪调整,记录干燥机电流,机油温度等数据,终于历时一个月,实现了离心机分离出来的固体粉末状制成“干货”元明粉。后期又通过增加反冲洗措施,解决了元明粉蒸发装置平稳运行周期较短的问题,产量由15吨/天增加至最高30吨/天,含水量由行业指标2%降至内控指标0.1%以下。“现在产品质量好,在向客户推销时,心里更有底气了,除了老客户需求,新客户也陆续与我们签订订单,在大家努力下,我们终于将元明粉变废为宝,不用花钱处置固废,反而成为我们的利润增长点,我心中充满了成功的骄傲与自豪。”孟智辉喜悦地说。
从之前花钱处置的固废芒硝,到现在产生经济效益的元明粉,华泰公司通过科技创新、技术攻关等手段,将芒硝“变废为宝”到元明粉“品质升级”,创造了环保效益、经济效益,为企业的利润增长作出了新贡献。

