“现在温度计测量精准稳定,再也不用频繁更换了!”北区仪表班组的马晓明看着改造后的降膜管温度计,难掩喜悦之情。由他牵头的熔盐炉降膜管温度计改造项目,通过优化设备安装与材质选型,不仅解决了困扰生产的测温难题,更为公司节约生产成本。
直击痛点破解测温难题
长期以来,烧碱C单元熔盐炉降膜管的温度计一直是班组的“老大难”。铠装K型温度计长达4米,粗硬且铺设杂乱,不仅挤占操作空间、影响作业安全,更让设备维护难上加难。“最头疼的是温度测量不准,有时刚换的温度计没几天就坏了。” 面对难题,马晓明没有气馁,凭着一股不服输的劲头,扎进现场反复观察记录,从温度计损坏频率到采样口堵塞规律,一点点排查,终于摸清了问题症结。
精准施策推进技术革新
找到问题就有了方向,马晓明和班组技术骨干共同制定了“缩短探头+规范布线+优化接口”的改造方案。他们将原本4米长的铠装温度计,替换为20厘米采集头配以4米延长线的组合结构,这样既确保了测温的准确性,又有效解决了因长度过长而引发的易损难题。同时,在降膜管平台的两侧铺设了桥架,并在对应位置开设穿线孔,使得所有温度计的线缆能够有序地穿入桥架并连接至控制箱,从而彻底告别了“蜘蛛网”式的布线现象。
为解决采样口堵塞问题,他们加工了带丝头的新型接口,安装时精准定位,确保探头插入深度达标。“利旧改造同样需要精打细算。”马晓明介绍道,他们重新检测并利用了车间库存的延长线和闲置桥架,仅采购了必需的丝头接口和密封件,从而最大限度地压缩了改造成本。施工期间,他们不断调整桥架高度,校准接口角度,确保每一个细节都精准到位。
效益显著激活生产动能
经过一周的紧张施工,改造项目顺利完工。投入运行后,降膜管温度数据实时传输稳定,采样口再未出现堵塞情况。“现在温度计寿命能延长到6个月以上,更换频率降低80%!”马晓明算了一笔细账,单套装置每年减少更换28支温度计,按每支1000元计算,年节约采购成本2.8万元,两套装置共计5.6万元。更重要的是精准的温度监测让工艺调控更加精准,产品合格率也提升了。走进烧碱C单元,桥架整齐划一沿平台铺展,温度计线缆井然有序,昔日的难题已蝶变为降本增效的新典范。
从曾经的“频繁维修”到如今的“稳定运行”,从杂乱无章的线缆到规范有序的桥架,小小的温度计见证了生产细节里的效益空间。北区仪表通过聚焦生产痛点和深挖技术潜力,实施了细微的设备优化措施,显著提升了生产效率和质量。如今,这种“精打细算”的创新意识正在车间持续传递,带动更多员工参与到降本增效的实践中,为企业创造更多看得见、摸得着的实在效益。
监审 | 姜小刚
编审 | 何 容
编辑 | 张 振
作者 | 肖亚华
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