检修创效 焕新升级
十天会战夯实高质量发展基石
当乙炔车间3#装置发生器的首缕原料气顺利通入系统,电解槽逐步恢复满负荷运行,干燥工序产出首批树脂……各生产车间陆续实现开车,历时10天的装置大检修圆满完成,为企业下半年稳产高产、提质增效夯实基础。
绿色检修 降本增效见实效
本次检修中,华泰公司以“有解思维”为指引,严守“应修必修、修必修好”原则,通过高效统筹、精准施策,全力保障检修质量与进度。面对离心机、圆锥破等关键设备检修难题,装置保运车间党员突击队主动担当,聚焦设备运行痛点开展靶向攻关,从根源上消除“带病运行”隐患,既守住质量与工期底线,又有效控制检修成本,为后续长周期稳定运行扫清障碍。同时,车间还积极推行“校准精度、循环复用、回收再生”的绿色检修模式,将降本增效与节能环保深度融合,对3#离子膜氢气泵进行除锈、防腐等精细化修旧利废,让老旧设备“重焕生机”;专业回收并二次利用透平机废油,节省处置费用近2万元,尤其在圆锥破维修上实现自主突破,省下外委维修费用约8万元,用实际行动践行“向检修要效益”的理念。
双线作战 检修与技改同步推进
此次检修还面临“检修攻坚”与“技改升级”双线作战的挑战。公司组建党员突击队,重点推进低压配电室断路器更新、次钠配置系统优化及干燥床升温管改造三大技措项目,以党建引领确保检修与技改同步高效推进。其中,乙炔车间3#装置原次钠配制系统长期采用“一级配制+手动调节”模式,严重影响生产效率与产品质量,成为制约车间稳定高效运行的“卡脖子”问题。本次检修中,车间以“实现自动化控制、构建二级配制体系、消除泄漏风险”为核心目标,通过多维度技术攻关打破传统局限,最终建成具备“精准调控、双重缓冲、实时监测”功能的优化系统。改造后,岗位人员取样频率大幅降低,后续合成工序中转化催化剂的消耗也得到有效减少。
聚氯乙烯车间则直面3#装置干燥床换热盘管泄漏难题。该盘管因长期使用不合格水质且设备老化,出现内外部腐蚀,严重影响产品质量控制与装置稳定运行。为攻克这一问题,车间组建党员突击队,从备件打压试漏验收环节严格把关,再到优化设备吊装方案,并安排专职安全管理人员全程协调监督,有力保障了检修项目顺利落地。
实战课堂 打造人才高地
值得关注的是,本次装置检修不仅是攻坚克难的“主战场”,更成为人才培养的“实战练兵场”。各车间巧借汽提塔检修打开人孔、拆装盲板的契机,组织专业技术员开展沉浸式现场教学,将设备原理、内部结构、管线走向转化为可触摸、可讲解的“活教材”。
此前,聚氯乙烯车间的汽提塔因结构精密、原理抽象,一直是新员工学习理解的“拦路虎”。而此次检修让设备关键部件完全暴露,为岗位培训提供了难得的实物样本。检修间隙,“即时小考”更成为检验学习成效的生动舞台:有人默写操作步骤,有人背诵设备位号,有人手绘流程框图,学习氛围浓厚。“以前看PID图上的位号像天书,现在对着实物一看就懂、一记就牢!”新员工谢付涛的感慨,道出了大家的共同收获,也印证了这场“实战教学”的显著成效。
此次大检修的圆满完成,不仅彻底消除了装置现存隐患,更通过技术创新与管理优化,为设备长周期、高效益运行注入强劲动力,更为华泰公司下半年高质量发展奠定坚实基础。
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监审 | 姜小刚
编审 | 周 媛
编辑 | 尕静茹
作者 | 尕静茹
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