在公司全力推进降本增效的关键时期,质检中心没有停留在“喊口号”层面,而是瞄准分析检测方法这块“硬骨头”主动出击。技术团队带着“啃下难关”的劲头,扎进海量资料里找思路,泡在实验室里反复做实验,硬是把一个个优化方案从图纸变成了现实——既守住了分析准确度的底线、堵住了安全风险的漏洞,更让降本增效的“纸面目标”结出了“真金白银”的果实,为企业高质量发展拧上了一把“技术劲”。
试剂升级,效益迎来“一升多降”
以前测水质氨氮,质检人员总被纳氏试剂分光光度法“卡脖子”。二氯化汞、碘化汞这些核心试剂,毒性大得吓人,采购要层层审批、资质卡得严严实实,动不动就耽误检测进度,买试剂、处理废液都得花大价钱。
现在不一样了!质检中心全面用上水质氨氮的测定电极法,一下子解开多个“困局”,有毒试剂彻底退出实验室,实验室安全管理成本降了一大截;单个样品分析时间从50多分钟砍到5分钟,检测效率直接“起飞”;试剂换成便宜的常规饱和氯化钾溶液,成本降了90%以上,一年试剂采购和废液处理就能省1.2万元,仪器也不用再被剧毒试剂腐蚀,寿命变长、维护费也少了,更贴合“减毒、替代”的绿色化学要求。
实验比对(张薇 摄)
换个方法,精准和效率“双提速”
测氯乙烯单体里的铁含量,常用的是分光光度法,光辅助溶液就得加4种,而且加多少、pH值调多少,对结果影响特别大。有时候因为酸度没调好,数据就偏了,得从头再来,既费时间又影响结果可信度。
质检中心果断换成原子吸收光谱法,效果立竿见影。这种方法灵敏度高、选择性强,根本不受辅助溶液用量和pH值的“拿捏”,测出来的数据又准又稳,工作人员不用再在溶液配比、酸度调整上“死磕”,工作效率直接提上去了。
换种溶剂,安全和成本“两头甜”
做油品机械杂质分析时,用的石油醚是个“烫手山芋”——易燃易挥发,毒性强,而且溶解能力弱,影响分析质量,价格还不便宜,1升就要21.24元。
经过一番技术调研,质检中心选择用溶剂油替代石油醚。这一换可太值了,新的溶剂挥发性和毒性都低了很多,实验室里的安全系数蹭蹭往上涨;溶解能力反而更强,分析质量一点没打折扣,价格还便宜了三分之一,安全和省钱两头都占着了。
从换掉有毒试剂、升级检测方法,到替换危险溶剂、简化操作流程,质检中心没走“花架子”,而是盯着每一个分析环节“挖潜力”。他们用“技术赋能降本,创新驱动增效”的实招,不仅为公司省下了真金白银,更筑牢了实验室的安全防线,用实打实的技术支撑,推着企业在健康发展的路上走得更稳、更远。
监审 | 姜小刚
编审 | 何 容
编辑 | 张 振
作者 | 张 薇
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