“现在1#装置汽提热水罐温度稳定在92℃,每天能省12吨蒸汽,这可是真金白银的效益!”聚氯乙烯车间技术员吕晓伟指着仪表盘上跳动的数字,难掩兴奋。由他负责的“1#装置汽提热水罐升温优化”项目,通过余热循环利用技术,实现了蒸汽消耗的大幅降低,每年可为公司节约成本27.46万元。
精准施策瞄准能耗痛点破题
长期以来,聚氯乙烯车间1#装置汽提热水罐依赖蒸汽加热母液水至92℃,虽能满足生产需求,但持续的蒸汽消耗成为制约降本增效的“拦路虎”。“每天看着蒸汽表不停转动,心里都在算成本账。”吕晓伟介绍说,之前的加热方式不仅能耗高,还存在温度波动,影响产品质量的隐患。
经过连续一周的现场调研和数据测算,吕晓伟发现:氯乙烯转化过程中产生的热水存在大量余热,若能将这部分热量回收利用,完全可替代蒸汽为汽提热水罐升温。基于这一思路,“余热循环利用”方案应运而生。在1#装置干燥西侧的汽提热水罐TK-6H处新增一台循环泵和换热器,通过管道将母液水与转化热水串联,形成换热系统。
项目现场(吕晓伟 摄)
攻坚落地高效推进技术改造
项目方案确定后,技术员、设备员迅速行动。坚持“能修不换、能利旧不新增”原则,将车间闲置机泵检修调试后作为循环泵复用,更换原有换热器垫片,让“沉睡”设备重新上岗。从旧机泵性能测试到管道适配改造,吕晓伟和李绍新全程蹲守现场。“利旧设备更要精准匹配,差一点都不行。”吕晓伟说,他们3次调整管道走向,多次调节循环量,确保机泵与换热器效能完美契合。
经过两周的紧张施工,项目顺利竣工。当循环泵启动的那一刻,看着母液水温度稳步攀升,且各项指标均达标准,现场人员脸上不约而同露出了欣慰的笑容。这套换热系统,让汽提热水罐彻底告别了对蒸汽的依赖,实现了“变废为宝”的能源革新。
效益明显技术创新添动力
“每小时节约0.2吨蒸汽,每天就是12吨,每月360吨,按每吨蒸汽63.7元算,一个月能省2.29万元!”吕晓伟算起了效益账。自项目投用以来,各项数据稳定向好,既降低了能耗,又提升了产品质量稳定性。
走进聚氯乙烯车间1#装置,循环泵正平稳运转,源源不断地输送着节能增效的“动力”。班组长李宏基说“以前总觉得降本增效是‘大工程’,没想到小小的技术改造就能有这么大成效。”技术骨干们用实际行动证明:只要紧盯生产细节、深挖技术潜力,降本增效的空间就无处不在。
监审 | 姜小刚
编审 | 周 媛
编辑 | 张 振
作者 | 魏永梅
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