

【编者按】
经过前期的改善成绩入围评选和近期的改善效果验证,产品制造部罗光忠、李长青、孙传明、马学全以优秀的改善成绩脱颖而出,被评选为2017年南方中集首批AA级1星级班组长。为此,我们策划了“AA级班组长专题”宣传报道。本期,通讯员李修合采访了罗光忠,让我们一起来看一下罗光忠的典型改善案例和改善想法,看一看给我们带来了哪些启发。
勿以善小而不为,还管他人瓦上霜
——记2017年南方中集AA级班组长罗光忠
通讯员 李修合/文
在产品制造部冲压线,有一位创意工夫明星,据统计2017年1-11月他总共提交了190件创意工夫改善提案,带来了可观的收益。今年11月份他被评选为公司首批AA级班组长,同时被评选为中集集团2017年“创意明星”,获邀参加集团第十届ONE模式精益年会,并作为优秀创意工夫员工代表进行现场发表提案和感言。他到底是谁呢?他就是材料返修班班长罗光忠,大家都亲切是称呼他“忠哥”。
11个月时间,共190件创意工夫,除去周末和节假日差不多平均每天1件,这么多的创意工夫是怎么做出来的呢?为此,笔者对忠哥进行了采访。

材料返修班班长 罗光忠
勿以善小而不为
古人云“勿以善小而不为”,其“善”是指善行。忠哥亦云“勿以善小而不为”,此“善”是指改善,意思是改善无大小,哪怕一丁点的小改善都要做,而且天天都要做改善。谈到创意工夫,很多员工觉得无从下手,但忠哥却认为“处处留心皆学问”。他常对班组兄弟说:“创意工夫可以从身边做起,从小事做起。对于司空见惯的事情,要多想想还有没有进一步改善的空间;对于已经发生的问题,要多问几个为什么,找出问题真因,才能对症下药找到解决办法。”
他是这样说的,也是这样做的。去年他刚接手返修班时,发现部件返修台是一个用“工字钢”做成的平台,平台面离地面200mm。对超长的侧板、前墙板进行气割时,由于位置较高,操作工只能弯腰或半蹲着,所以拿割枪的手是悬空的,拿气割的手很不稳,割线不直,每次割完还要划线再用打磨机修直,导致割口质量差、花费工时多。于是,他到一期车间找来几段100mm的废旧方管,重新做了一个返修平台。改善后,平台的高度就降低了100mm,操作工就可以蹲下来把手靠在膝盖上作为支撑点,手不再悬空,割枪就能够拿稳,从而提高气割的质量、减少割口打磨的时间。这虽然只是一个小小的改善,却改善了员工们习以为常的工作方法,既省时省力,还提升了割口质量,降低砂轮片的消耗成本。

还管他人瓦上霜
众所周知,材料返修班管辖的地盘很小。那么,一年的时间190份创意工夫,这么多的改善是如何完成的呢?古人云“各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜”,但是忠哥却不这样认为,他说应该改为“个人自扫门前雪,还管他人瓦上霜”。他是这样说的,多年以来也是这样做的,不仅对本班组内存在的问题进行改善,如果发现别的班组存在问题时,他也会积极寻找对策进行改善。
例如,前期他发现冲压班剪底梁时,边料和中间料都是落入一个料架里面,由于边料受压过程中发生旁弯,所以员工专门把边料从那个料架里面挑选出来再进行单独压型,这样就浪费挑料人工,挑料过程中也存在划伤手的安全隐患。忠哥看在眼里,记在心里,空闲时他找来纸笔,一边琢磨一边画图,稿纸用了一张又一张,最后终于设计制作出了可以将边料和中间料自动区分的落料架,结束了人工挑选边料的历史。改善后,不但节省了挑料的人工,也消除了挑料带来的安全隐患。此改善至今一直在固化使用,而且还横展到了一些相似台位中。类似的帮助别的班组的改善还有《材料班门搭扣打磨工装改善》、《前后端班门竖梁封板焊接上料改善》等,不胜枚举。
众人拾柴火焰高
“一支竹篙呀,难渡汪洋海。众人划桨哟,开动大帆船……”这首大家耳熟能详的歌曲也是忠哥的最爱。忠哥在做好个人改善的同时,还带领班组员工积极开展改善活动。“单独对每一位员工手把手教会他们改善方法和思路,让他们明白最浅显的改善道理。发现有好的改善案例,就让全体员工共同学习。每周组织班组改善分析会,让员工自己上台点检自己的改善创意。对于有协同需求的,我尽力去帮助协调完成。每月谁的创意工夫最多,我会让他去当我的小助理,把班组管理的一些小事情让他去做,让他更加自信、积极和充实!”罗光忠在集团第十届ONE模式精益年会上分享班组员工改善管理经验时说。
据统计,2017年该班组在忠哥的带领下,18位员工共提交创意工夫提案785件,人均43.6件。忠哥能够被评为AA级班组长,也离不开班组员工们的积极改善,正如他所说“没有完美的个人,只有完美的团队。只有大家一起努力做改善,才能收获更多!”



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