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企业简介:
A公司成立于2004年,是一家集科研、开发、生产、销售为一体的,专业生产、销售各类镍锌软磁铁氧体材料及器件的高科技企业。
调研问题:
欧博老师对A公司进行调研,并对其现状进行了初步分析。
现状1,客户投诉严重。统计2017年3至5月客诉共有81次,平均每月27次;
现状2,针对客户投诉,只有品质部回复给客人的书面改善动作,但是这些回复动作只是为了应付客人的整改要求,没有真正的内部检讨动作,导致同样的问题重复发生;
现状3,中间工序的品质不良信息常常来自后工序(包检车间)的提报,有的品质不良甚至发生了五六天,前工序还未列为重点整改对象,此举导致车间把品质的常态当了本来;
现状4,品质部对于中间工序、后工序每天都有制程巡检和终检的品质异常提报,但是信息的公开性欠缺,对于各种异常的分析动作和严肃的整改动作欠缺,员工对于自身存在问题的知晓度欠缺;
现状5,各工序对于每天的品质数据不敏感,没有数据提取和分析意识,感性认识大于理性认识;
现状6,员工品质培训动作缺失,自互检意识不强,认为频繁的自检会降低自己的工作效率,是一种麻烦的事情,养成了一种只求做完,不管质量的习性。
解决思路:
具体动作:
按照这样的思路,欧博老师制定了以下动作。
一、数据统计
将最近3个月客诉进行汇总,并结合财务的退货金额数据统计,召集主要的生产人员对客诉问题进行分析,确定改善的重点在“混料”上,同时也让大家意识到品质问题的严重性。
二、制程不良觉知
1、从5月中旬开始重新制定了异常反馈单,明确了数据收集的责任人、统计方式及发送时间;
2、从5月19日至5月31日,对每天的制程不良进行统计,品质异常次数累计共103次,其中不良率超过10%以上的就达76次之多的是成型工序,尺寸大小不良所占不良项比例高达37.86%, 占所有不良项之首。
三、混料改善动作展开
1、对工厂干部进行攻关知识培训,通过培训使大家真正地掌握攻关要点;
2、以车间干部及有经验的老员工为主体,研讨制定了《混料改善方案》,并召开全员启动大会;
3、推行标识卡作业规范,对现场员工进行一对一辅导,教会如何正确填写标识卡;
4、由品质部经理牵头,每天不定时对现场进行检查,并记录检查结果;
5、易混料品同时段安排生产,须随计划排程单附“信息联络单”将信息通知各部门/工序负责人;
6、产品摆放规定推行:
成型加工中间仓:易混料品置放区域间隔距离≥2米;
烧成工序:易混品生坯和成品,置放区域间隔距离2胶箱长距或3胶箱宽距;
包检工序:易混料品间隔距离2胶箱长距或3胶箱宽距;
7、成型、加工相似品邻近机台加工,中间放置隔离板,隔离板摆放外端与区域线内段齐平,现场隔离板总数不超过4块;
8.推行《防混料检查表》,不定期检查上述改善动作。
四、成型尺寸改善
(一)召集车间干部及老员工研讨并制定《尺寸大小不良改善方案》;
(二)规范车间与品质的检查标准,按照工程提供的《生产作业规范》,将尺寸与单重的标准公差形式改为最小值至最大值(如标准6.9±0.05,改为6.85-6.95)进行检查;
(三)设备每天开机、换料时,按照《作业规范书》的高度、中柱调到中心值为调机合格,上下尺寸与标准值落差占公差50%-60%,即调机合格方可生产。
调机调整中心值要求:
1、新上线调整;
2、换批号(换料)调整;
3、换模具调整;
4、每天开机前必须调整。
(四)作业员每30分钟对生产产品的尺寸、外观、单重检查一次,每2小时填写一次《自检检查记录表》;班长2个小时巡检并在《自检检查记录表》上填写巡检记录;IPQC上、下午各检查一次;IPQC每天上午8:00至12:00对中心值检查,《检验记录表》只记录没有达到中心值的机台。
五、员工激励
1、制定并推行《成型车间PK方案》、《加工车间PK方案》,使员工之间,白夜班之间每日进行PK;
变革成果:
一段时间后,A公司客户投诉次数下降50%,成品报废率下降40%,效果显著。
其实,我们对品质问题的解决,很强调一种笨拙的精神:用十个动作解决一个问题点,而不是用一个动作解决十个问题。在点上用力,持续地行动,量变就会导致质变。所以,管理是项笨功夫。
-END-
领导管人流程管事:做个领袖型老板(8)
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