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企业简介:
调研问题:
经调研,欧博老师对W企业的现状进行了分析。
现状1,部分产品质量标准不明确,员工操作动作随意,管理人员对于质量改善没有具体的管理动作,仅仅停留在要求上,车间返工频繁,造成成本损失,同时影响计划达成,不能按时出货,客户投诉严重;
现状2,有对品质数据进行统计,但没有系统的分析,品质数据仅在周例会、月例会上进行通报,没有对品质问题进行针对性的改善措施和行动;
现状3,公司及管理人员每次开会也都向员工宣传产品质量的重要性,但品质改善也仅仅停留在要求层面,管理人员和基层员工实际参与度不够,改善不足。
解决思路:
具体动作:
按照以上思路,欧博老师制定了相应动作:
一、数据分析:
对品质部5月2日至5月9日的品质报表进行分类统计,
发现前三项不良分别为:色差不良为23%、打磨不良(含灰疤、补灰不良、打穿)为17%、底油流油不良为8%,这三项不良主要发生在油漆车间,占总体不良的48%。
二、员工发动
1、组织油漆车间管理人员、品质、车间老员工开会,讨论征集攻关的具体动作的建议;
2、对提出建议及建议被采纳的员工分别给予奖励;
3、在油漆车间全体员工大会上宣布启动油漆车间品质提升攻关。
三、改善动作展开
1、擦色改善:
A、擦色前准备好待喷架;
B、擦色后配件放置时不可抓、拿已擦色表面,要用手掌拖住配件底面,把擦好色的配件正面朝上放置在待喷架上;
C、擦色产品配件放置时不能叠加放置,也不能直接放置在地上,必须放置在待喷架子上。
2、针对打穿:
A、轻度打穿:点底油,等底油干后,用海绵砂轻微擦拭,达到表面光滑;
B、中度打穿:先补灰,灰干后打磨至便面光滑,再点底油,等底油干后,用海绵砂轻微擦拭,达到表面光滑。
四、细化问题,专项改善
1、针对改善过程中的突出点,如色差问题:组织品质、车间管理人员、老员工对降低色差方案、流油方案进行讨论;
2、推行《降低色差攻关方案》、《流油降低攻关方案》。
五、改善动作总结中
变革成果:
经过变革,W企业油漆车间整体合格率提升幅度40%,效果良好。
从这则案例我们可以看到,品质的提升在于在具体的改善点上推行具体的改善动作,再抓动作的执行性和有效性,就能带来品质的变化。
-END-
领导管人流程管事:做个领袖型老板(8)
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