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解决品质问题,主要在员工的操作动作、品质观念、习性上去研究

解决品质问题,主要在员工的操作动作、品质观念、习性上去研究 欧博管理咨询
2021-11-27
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导读:推动精益管理变革 探寻现代企业发展之路

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企业简介:

LX箱包有限公司位于中山市小榄镇,是一家以专业生产箱包为主的厂家。公司成立于1997年,拥有自建厂房30000多平方米,员工500余人。所生产的"LX"牌产品覆盖旅行、商务、时尚、休闲、皮具等五大系列。


调研问题:

经调研,LX公司存在以下问题。

1.打钉车间品质不稳定,掉底片不良问题严重,造成返工频繁,直接影响生产效率;

2.员工对品检员的检查存在抵触心理,认为做到差不多就可以了;

3.员工没有养成自检的习惯,很多质量问题在上工序没处理好就往下工序流;

4.车间主任没有关注品质合格率的习惯。

解决思路:

欧博老师建议LX公司对打钉车间进行不良率统计,根据品质不良问题点进行分析,针对问题制定改善动作,并执行过程中频繁的进行检查,执行过程中频繁的进行总结,并进行动作优化、固化。


具体动作:

(一)打钉车间不良率统计(第一层觉知)
针对问题:QC报表统计不完善
具体动作:
1.项目组老师将QC日报表格式设定好;
2.要求QC组长每天将现场品检员报表输入电脑,每天更新。
针对问题:数据关注度不够,不知道车间不良率为多少
具体动作:
1.按新的QC日报表格式统计5月份打钉车间品质不良率,二面箱不良率为6.9%,三面箱为 7.8%;
2.QC每天晚上下班前将QC日报表交车间主任签字确认;
3.稽核员每天稽核早会向项目组老师汇报昨日不良率,并更新办公室品质攻关数据看板。
(二)品质不良问题点分析(第二层觉知)
针对问题:各不良点所占比例不清楚
具体动作:分析各不良点所占比例。
针对问题:品质改善没重点,没方向
具体动作:根据不良点比例,项目老师和车间主任、QC组长确认品质改善点,选取掉底片、开花不良,轮座、拉杆空隙,大围皱折这三项为品质改善的重点。
(三)不良点前三项原因分析(第三层觉知)
针对问题:各不良点产生的原因不明确
具体动作:
1.将打钉车间员工的操作动作拍摄成视频;
2.总经理、项目老师、车间主任、针车组长、Q主管、组长一起开会分析数据,观看视频,讨论产生不良点造成的原因;
3.总结各不良点产生的原因。
掉底片、开花不良,轮座、拉杆空隙,大围皱折不良原因分析∶
不良点:掉底片、开花不良
1.蜂巢板的长度,厚度以及中空钉长度IQC 没有抽检测试,因物料问题会造成掉底片、开花不良;
2.设备、模具使用多年,没有定期检查,部分设备已经老化;
3.员工操作动作无标准;
4.没有IPQC巡查,没有品质宣导,员工品质观念差。
不良点:轮座、拉杆空隙:
1.PE板刀模变形,导致PE 板轮子孔位太窄,打轮子时压不紧,造成轮座有缝隙;
2.员工操作动作无标准,螺丝没打紧,造成拉杆空隙;
3.没有IPQC 巡查,没有品质宣导,员工品质观念差。
不良点:大围皱折
1.员工操作动作无标准,打拉杆底钉时大围主布没拉紧,导致蜂巢框没有撑进包边;
2.上好手把后大围主布松动,打轮子时一压紧,造成大围皱折;
3.没有 IPQC巡查,没有品质宣导,员工品质观念差。

(四)针对问题制定改善动作(第四层觉知)
针对问题:没有品质目标
具体动作:
攻关会议讨论确定打钉车间品质目标,二面箱不良率为4%,三面箱不良率为5%。
针对问题:员工操作动作随意
具体动作:
1.项目组老师将打钉车间关键工序拍摄视频,每道工序由打钉车间主任和员工各做一次形成对比。
2.召集部分员工观看视频,由车间主任对视频进行讲解,指出每个员工操作动作的不足之处。
3.由员工自己发言,总结自己操作动作的亮点与不足的地方。
不良点:掉底片、开花不良
不良原因:物料没有检验直接上线生产
具体动作:
1.IQC抽样检查蜂巢板的长度,厚度是否符合品质标准;
2.IQC抽样检查中空钉长度,试打开花效果。
不良原因:设备、模具使用多年,没有定期检查,部分设备已经老化。
具体动作:
1.将打钉机底模具全部更换,打钉机零部件更换及维修;
2.按时进行设备保养,确保打钉机的正常运行。
不良原因:员工操作动作随意,无标准。
具体动作:
两面箱
1.打拉杆面钉时,蜂巢框必须撑到位,端平箱子打钉,打拉杆底钉时须再拉住围到位后端平箱子打钉,底钉第一颗打好后,须将蜂巢板撑平,再打第二颗底钉;
2.所有操作动作确保箱在打钉机上保持平行。
三面箱∶
1.在打手把钉时,穿手把先看熔孔是否歪斜,有歪斜的社绝接受;
2.打钉机漏斗放钉不能超过200颗,打钉箱面必须平行,打完钉后用左手检查下底片是否打上,确定OK才能流入下工序。
3.打拉杆钉时动作不能过快,尖模套入定位件后应先晃动两下,让尖模与定位孔有松动空间;
4.箱底保持平行、端正,尖模自然套入箱底孔内踩打,打好后,用左手检查下底片是否存在,确定OK后方可流入下工序。
不良点:轮座、拉杆空隙
不良原因
1.PE板刀模变形,导致PE 板轮子孔位太窄,打轮子时压不紧,造成轮座有缝隙;
2.员工操作动作无标准,螺丝没打紧,造成拉杆空隙。
具体动作:
1.重新制作刀模,确保PE版轮子位与脚轮吻合;
2.拉杆装好后,检查拉杆是否与主布吻合。
不良点:大围皱折
不良原因:
1.员工操作动作无标准,打拉杆底钉时大围主布没拉紧,导致蜂巢框没有撑进包边;
2.上好手把后大围主布松动,打轮子时压紧,造成大围皱折。
具体动作:
1.箱底面平放在机台上拉围布使拉杆下左右轮角蜂巢匡撑进包边,再压平蜂巢匡之后才打底钉;
2.打脚轮先看上手把工序是否拉过围布,围布不能拉得太紧,打脚轮钉箱体放平,打完一对脚轮要检查围布是否皱折。


(五)执行过程中频繁的进行检查(第五层觉知)
针对问题:没有IPQC巡查,更没有不良记录
具体动作:
1.IPQC每小时巡查该工序至少一次,及时去发现问题,预防不良品流入下一工序,并将不良点作记录,反馈给车间主任;
2.车间主任巡查各工序品质状况,及时纠正员工错误动作,告诉员工标准中要注意的细节。
针对问题:执行过程中没有检查、跟进
具体动作:
1.攻关期间,稽核中心设专人每天检查品质攻关各动作的完成情况,并落实责任。
2.稽核早会稽核员汇报品质攻关动作执行情况,品质数据。
针对问题:品质合格率没有考核、评比,也没有激励,更没有制约
具体动作:
1.每天品质PK∶每天评选二名员工质量之星,每人奖励10元/天。
2.IPQC制程控制∶IPQC当天巡查发现各个工序当日累计不良品超过10个,车间主任乐捐10元/天。
3.FQC成品控制∶车间各组别当日合格率达到目标时,车间主任奖励10元/天。

(六)执行过程中频繁的进行总结(第六层觉知)
针对问题:执行过程中没有总结
具体动作:
1.攻关期间,攻关小组每周进行攻关总结;
2.稽核中心对各动作完成情况进行汇总,并按规定进行奖励和乐捐,总经理亲自分颁奖;
3.总经理总结攻关过程中的亮点与不足之处。
(七)动作的优化、固化(第七层觉知)
针对问题:动作不能坚持,有效动作没有形成标准。
具体动作:
1.对于已经推行的动作,结合管理人员和稽核检查的结果,去验证动作的可行性,将有效动作固化,无效动作优化或者剔除,形成打钉工序操作动作控制卡;

2.稽核员根据控制卡规定常规稽核。


变革成果:

过变革,LX公司二面箱打钉车间不良率下降3.2%,三面箱打钉车间不良率下降4.9%,效果显著

从这则案例我们可以看到,要根本解决品质问题,主要在员工的操作动作、品质观念、习性上去研究。

-END-


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