深入实施质量提升行动
大力推进质量强国建设
中国石化仪征化纤公司短纤部三装置严把思想关、标准关、技术关,“三关”并举,着力全面提升产品质量,自2020年6月以来,涤纶中空产品实现连续15个月零投诉,短纤产品实现连续7个月无投诉,创装置最好水平。
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教育引导 严把思想关
短纤部三装置深刻吸取历年用户投诉以及质量降等的经验教训,利用副班教育、质量培训等途径,跟职工算经济账,教育引导职工养成好的作业习惯,指导不同岗位职工在日常工作中需要关注的关键环节、薄弱环节,避免出现重复性问题。
装置持续推进“点赞职工”活动,正向鼓励职工主动查找、及时发现日常生产中存在的隐患,对及时发现并处理隐患的职工,装置给予通报表扬和一次性奖励,职工主动关心质量,查找问题的积极性进一步提高。
26K切断机与其它生产线不同,在生产短绒产品时,容易发生断刀现象,若不能及时发现,就会造成产品批量降等。切断岗位职工郝仕江深知该生产线的质量风险,当班期间不再仅是按照操作法要求的频次进行取样检查,而是主动增加检查频次,多次及时发现切断断刀。
领导带头 严把标准关
水刺产品对生产线的洁净化程度要求较高,而污染丝、异物是用户关注的质量重点,为实现清洁生产,装置带领职工认真排查,找出影响质量问题的6个因素,并明确什么样的风险应该采取什么样的标准控制。
同时,在生产难度较大的水刺产品23K生产线开展主题党日活动,党员骨干带头提升作业质量,降低了水刺产品的污染风险。2020年10月份以来,他们生产的水刺产品连续10个月无污染丝投诉,保持仪化水刺产品在高端客户中的品牌形象。
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群策群力 严把技术关
打包环节是水刺产品污染异物投诉的短板,为更好地控制风险,结合标杆机台创建,装置积极推进技术改进,发动职工、集思广益。
结合23-26K打包机改造后出现的情况,打包班长鲍能科提出6项改进措施后又进一步深入排查,提出8项改造建议,装置全部实施。同时,装置还在牵伸、切断工序进行10多项改造,有力保证了产品质量。
在中空生产线,装置通过油路改造、摆斗改造等一系列技术改进,解决了中空产品板结、异物脱落的难题,创造中空产品连续15个月无投诉的纪录。
文/张斌 倪倩 图/刘玉福
编辑/包宇清
审核/陆秀宏

