烯烃厂给排水车间的水轮机改造项目,是2015年9月中油集团为抚顺石化批复的重要节能降耗项目之一。该项目是利用循环水回水富余压头(动能和势能)驱动水轮机工作,循环水场凉水塔的风机螺旋桨由水轮机驱动取代电机驱动,实现富余能量回收的同时,降低循环水场电能消耗。
按照设计,两个循环水场要进行11台水轮机的施工安装。为了不影响调节与控制全厂各生产装置的热负荷,该项目只能在冬季或初春施工,预计需要6年左右时间可以全部完成。截至2019年5月,该车间已经完成了7台水轮机的安装与投用。
3月份以来,随着全国疫情防控工作的不断胜利,按照企业复工复产的工作要求,在厂领导和各机关部室的指导、协调、监督、帮助下,给排水车间积极推进第8台水轮机的技术改造项目,认真做好与施工单位重新进行技术交底、重新对接施工工序等工作。并且,每日认真登记施工人员健康状况,并要求双方监护人、作业人员佩戴好口罩,确保作业全过程安全受控。
由于气温逐渐转暖,循环水场的热负荷逐渐上升。为不影响乙烯装置的平稳生产,车间与厂部签订责任状,誓要在4月30日之前完成水轮机的安装与投用。
时间紧、任务重。3月12日开始,该项目进入了紧锣密鼓的施工状态。给排水车间与施工单位争分夺秒,克服特殊受限空间作业、特殊高处作业、特殊动火作业等交叉作业的困难,克服春季风大、春寒料峭等各种不利因素影响,按工期逐步推进施工进度。
采取多种措施保证施工的进度。该车间充分调动副班操作人员出勤监护,充分发扬“白+黑”“5+2”的精神,充分发扬“我是党员我在前,关键时刻看党员”的党员模范作用,充分发挥党支部的战斗堡垒作用,使车间全体员工进入到施工紧急状态中。
水轮机施工现场
清明节期间,在缅怀战疫英雄的同时,该车间干部员工仍然奋战在施工现场,在节日期间完成了塔内与塔外阀门、管道的安装。
目前,水轮机已经就位,塔内与塔外的阀门、管道已经完成安装,工程进度已经完成55%。下一步,将进行塔内的防腐、联通管线的安装、塔内与塔外操作平台的安装、仪表接线等工作,并进行最终的调试与投运。
2019年5月第7台水轮机投用后,给排水车间的全年节电量达1072.58万kWh,为企业节能创效665万元。第8台水轮机投用之后,每天的节电量将达到3.8万kWh,每天将节能创效2.36万元,全年的节电量将达到1387万kWh,全年将为企业节能创效860万元。
作者|贾俊杰
责任编辑|林海 来桂杰 魏志刚
平台编辑|张运泓 李春江
审核|毛军 王良

