新冠肺炎疫情肆虐全球,越来越多的国家采取“封城”“封国”的防疫措施,消费减少,国际物流中断,今年1-2月,我国石蜡出口9.62万吨,同比下降4.37%。
逆势之下,每年有将近60%的产品出口销售的“世界最大石蜡生产基地”抚顺石化石油一厂转变思路积极自救,立足国内广开销路,巩固、拓展周边市场,全面开展“平稳、提质、增收、降耗”活动,3月份,完成石蜡销售3.8万吨,超额完成计划,困境之中成功突围。
一看,二干,三算
平稳生产、设备可靠是创效的基石。为此,石油一厂全面实施“一看,二算,三干”三步工作法。
一看,看市场需求、看市场价格;二算,算效益多少、算成本分布;三干,就是在全面测算的基础上,研究如何降低消耗、节约成本,如何技术攻关、增产增收。该厂前瞻性开展工作,充分进行市场调研,根据市场行情提前预判、快速反应。3月份,他们针对疫情影响液蜡、固蜡外销的实际,立足国内,积极开拓周边市场,实施差异化生产,生产适销对路产品,以销定产、以产促销。根据市场需求,该厂多调和低熔点石蜡,少产粒蜡,有效缓解了堵库局面,硬蜡销售量达到809吨/天,液蜡销售实现426吨/天。
该厂加强低负荷生产的风险研判,制定科学有效的风险消除方案。在保证生产后路畅通上,生产运行部与调运车间以“三个及时”有效做好产品出厂与低负荷安稳生产,积极联系销售部门和重点客户,第一时间了解客户需求,根据需求调整生产,做到适销对路;同时他们千方百计增加中间产品库存和固蜡容量,及时做好上下游装置物料平衡;此外,他们还不断提高产品装车效率,在最短时间完成装车计划,及时降低产品库存。
为加强各类在运机泵(机组)巡检,厂机动工程部专业人员坚持每天深入现场,督促车间及保运单位对低负荷工况下机泵(机组)运行参数设置最低流量红线,防止因流量过低造成机泵的抽空、气蚀、振动;防止因机组喘振、振动过高造成机组停机。同时,为杜绝机泵(机组)在危险工况下运行,该厂技术人员对全厂1417处易泄漏法兰和580处小接管进行了认真检查,共发现9项问题,责成相关车间进行了整改,有力保证了装置平稳运行。
降本增效的点点滴滴
该厂将技术节约与管理节约相结合,在原材料、动力和三剂消耗上做足文章。他们提高大机组单机效能、减少酮苯稀释比,降低能耗,还通过控制塔底物料和密闭系统携带溶剂降低剂耗。3月份在低负荷运行状态下,60万吨/年酮苯脱蜡装置能耗仍然创造了42.6千克标油/吨的同行业最好水平。
与此同时,该厂紧跟行业动态,积极采用新技术,推进节能改造项目。通过技术创新,采用甲基异丁基甲酮(MIBK)代替丁酮/甲苯混合溶剂,在不增加设备、投资的情况下降低能耗、剂耗,提高产品质量。目前,该项目已完成初步试验,正进行相关核算工作。
辅助车间在“平稳、提质、增收、降耗”活动中也不甘落后。储运车间严格管控切换罐带罐管理,严格控制温度、质量、安全罐空等指标,保障各装置原料平稳供应。车间非工作日不进行接送溶剂操作,减少夜间脱水操作,推行预知性备罐脱水、扫线,最大限度确保生产平稳。一季度,该厂共调和产出8.6万吨适销产品,将罐存从6.2万吨降低至5.6万吨。
全员参与,精益求精
石油一厂以开发、生产高附加值产品为立足点,继去年顺利试产出符合欧洲市场需求的高质量环保型石蜡后,他们利用疫情期间低负荷生产的契机,继续推动环保型石蜡后续生产,进一步获取了相关数据,积累了生产经验。同时,该厂加快环保型石蜡分析仪器采购,为产品出口提供质量保证。抓住低负荷生产的时机,酮苯四车间通过二次稀释改造,使粗蜡收率由36.5%提高到37%;酮苯三车间也通过降低过滤温度等措施将蜡收率提高了两个百分点。
以保证装置安全平稳运行为目标的“员工积分卡”活动也在员工中广泛开展。该厂规定,无论哪个部门或个人,只要为装置安稳运行做出贡献,都可以申报嘉奖,不再受时间和名额分配的限制,当月兑现。此举有效提高了班组执行力,员工立足岗位主动作为,形成了“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围。一季度,酮苯二车间班长游兴波发现并处理各类问题14项,班组在除雪、劳纪、生产控制等各项工作中均取得优异成绩,班组动手整改率最高,被评为该厂一季度岗位之星,获得了全员嘉奖。“人人比操作、人人比指标、人人比干劲”的理念在石油一厂深入人心,真正实现了量化管理、日常管理、绩效管理有机结合。
文案|张勇 王莘
摄影|齐川洋 宋先斌
航拍摄影|王良
编辑|李闯
责任编辑|田可冰
审核|毛军 王良

