走近这座米黄色的五层崭新厂房,宽敞明亮的DCS操作室指挥着生产全过程,气力输送系统等现代化装备为装置自动化插上腾飞的翅膀。抚顺石化公司催化剂厂重整催化剂生产线技术升级改造工程——这个因国内外市场旺盛需求而建的项目,在秋日的暖阳下,犹如春天里待耕耘的土地,透出无限希望。
8月4日,该项目还原系统投入的1.8吨PS-VI催化剂顺利出料;8月23日,抚顺石化公司隆重举行项目全面开工投产仪式,标志着500吨/年重整催化剂生产线全流程打通,抚顺石化重整系列催化剂制备迈上“智能化、精细化、品牌化”新高度。
克服一切困难满足于市场,实现密集仓库智能化、生产过程自动化、奋力开启新装置是构筑重整催化剂新河山的亮点。在持续疫情之下,面对没有经验可以借鉴、自动化程度高、设备安装调试异常复杂等艰巨挑战,以陈洁静、张春雨、霍东亮、牟帅、许立兴、金海冰、胡满生、张国威、武凯等为代表的一大批项目建设者,在推进项目建设、实现装置自动化道路上,肩扛使命,勇往直前,尽显责任担当。
满足炼化企业需求
催生智能梦
催化剂厂的许多高光时刻,使其成为中国最早、历史最悠久的炼油催化剂生产、放大基地,先后配合各大科研院所完成了近260余种、近35000吨催化剂的研发、放大、生产和推广应用。其中重整催化剂作为该厂盈利的“拳头”产品,为实现重整催化剂国产化作出了巨大贡献,“十三五”期间,该厂重整系列催化剂在中国石油内部市场的占有率高达100%,处于主导地位。
斗转星移。时至今日,催化剂产品市场进入激烈竞争期,国外知名公司和国内民营企业风生水起,制备方法、销售方式日新月异。始建于1984年的重整催化剂装置在竞争中突显短板,产能不能满足市场需求,仓储能力不足,安全环保隐患突出,作业环境恶劣等越来越不能适应催化制备的连续化、低成本发展趋势。
教授级高级工程师、有着20多年催化剂生产制备经验的陈洁静在2014年上任催化剂厂厂长时,立志追逐催化剂自动化生产线建设梦想。圆梦正当时,今年她即将迎来退休,正逢自动化装置投产,她十分感慨:“不以开拓创新精神先行一步,催化剂制备就要落后,无法满足炼化市场需求。这套生产线的投产使产能从老装置的150吨/年提高到500吨/年,产能提高了两倍还多,实现了连续化、低成本运转,好处太多了!”从项目可研、立项、设计到项目建设、开工,前后近六年的时间里,正是两级公司大力支持,设计方全力配合,技术支撑方专家用心把控,建设单位精心施工,项目组披星戴月、披荆斩棘,建成了国内少有的重整催化剂自动化生产线。
密集仓库智能化
为生产线增光添彩
8月17日,工艺一班操作员田卓峥利用手持PAD机实施密集仓储系统操作,一键确认,一键启动,系统自动扫描原料二维码,各种原材料经过垛盘输送和桁架机器人,按照程序设定划分进行集中存放,该系统可存放500吨成品、半成品、原材料等,实现智能化分类分区和自动加卸料。
班长刘启国对这个系统啧啧称赞:“智能化真好!原来运送担体料到活化炉,一个班6个人要运送原料20多桶2吨多,全靠人工手搬、吊装和叉车,时间长了班组里得腰脱的、砸脚的、伤手的都有,现在一个摁钮解决了!”
密集仓库智能化建设难度最大,因举架较高,层高达到13.6米,因其高脚手架、高支模被称为“抚顺石化第一库”。项目施工骨干武凯说:“密集仓库施工存在特大的安全风险,我们积极组织开展专家论证,邀请公司工程部、4位专家及监理、施工单位进行论证、定方案,安全并完美建成了密集仓库。”
自动化带来大变化。该项目在自动化方面下足了功夫,DCS自动化控制系统设备自身控制进一步强化,物料生产环节输送、浸渍加料系统的改进,为生产过程自动化铺平了道路。
在DCS自动化控制操作室,分布着7个显示屏,处理大量数据,满足集中控制要求。现场装置实现集中控制,所有设备均能够自动连锁,保证了装置运行的统一性、稳定性和连续性。相比于老装置,使用PLC控制处理能力有限,只有活化炉温度控制PLC系统为程序化自动温控,其余全部为手动或半自动操作,其人工实际操作占总量的80%以上。
设备专责工程师唐广煜原来想都不敢想,如今的设备实现了现场单一操作模块化,均实现就地和远程双控形式,提高运行效率,可靠性也得到加强。新的自动化生产线,向70%以上老旧淘汰设备告别,运行负荷率低、故障率高、无自动控制已成为历史。
员工们为溶液配制
自动化叫好
浸渍加料系统实现工艺配方自动化,在DCS内设定不同配方,依据不同生产品种进行切换,实现一键加料、出料、配料,现场只有一名操作人员监控落实,其余为DCS远程控制。
车间主任胡满生说:“期盼生产自动化很多年了,自动化带来的变化体现在安全环保生产上,如今的车间现场空气清新,不再有粉尘飞舞,再也闻不到配制溶液时呛人的气味。”
员工齐心协力开启新装置。车间副主任、项目组主要负责人张国威每天就喜欢在新装置转,这个他和同事们倾注了心血和汗水的新生产线,他看也看不够,每天见新生产线,亦如农民望着播种的秧苗一样欢喜。他说:“自动化生产线开工,从去年12月至今,整改工程尾项、打通生产流程,车间上下全力以赴!”员工孙红君表示:“生产线自动化使我们老员工遇到新难题,为了开好装置,四个班组员工学习了一年多,就像学习操作新手机一样,一步步抠,车间从主任、书记到全部管理人员全都沉到班组跟班辅导,手把手教,早来晚走、加班加点是常态,现在车间里3名老大姐都学会自动化操作了。”
实践证明,这是一支英勇善战的队伍,依靠建在车间上的项目组,建成自动化生产线并开车成功,扮靓了抚顺石化重整催化剂新的河山!
从此,重整催化剂从生产到市场开拓,风光更美丽!
作者|富连昌
图片|张振光
责任编辑|富连昌
平台编辑|张运泓 李春江
审核|毛军

