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“沉睡”15年装置化身创效利器

“沉睡”15年装置化身创效利器 抚顺石化人
2021-12-08
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导读:闲置15年装置复工后年可创效1.3亿


12月7日,从抚顺石化早会上传来喜讯,闲置15年之久的洗化厂脱氢II装置检修后复产第6天,各项指标正常,运行平稳,标志着该厂成功将“沉睡”资产转化为发展资本,提质增效再添利器。项目预计年可创效约1.3亿元,实现当年检修、当年投产,当年见效。



近两年,烷基苯价格飊升,市场行情持续向好,为实现效益最大化,该厂深挖装置创效潜能,决定重新启动脱氢Ⅱ装置,盘活闲置装置,拓大生产规模,打造提质增效“升级版”。


 


已停工15年的装置,设施陈旧、腐蚀严重、缺少备件,而且随着部分标准规范逐年升级,现有设备、设施不符合有关标准规范,要在短时间内让设备设施“焕发青春”,困难重重,存在诸多隐患。


前期准备:突出“检与俭”

面对长时间停工带来的隐蔽性问题,该厂成立项目部,厂领导挂帅、职能部门分专业牵头、基层车间专人对接,全面推进各项复工工作。厂里组织专题研讨会,对复工及消缺项目逐项确认汇总,细化生产及检修网络计划,相关职能部门深入调研,针对装置的安全环保风险、设备现状、生产瓶颈等问题进行排查和风险评估,对参检人员开展有针对性的安全培训,车间也加强了开停工现场培训。



为最大限度节约检修费用,设计之初,该厂将节能理念贯穿始终,本着省下的就是赚到的,能利旧的利旧,但是一切以安全为前提,检验检测合格后方可利旧。该厂组织相关人员对脱氢II装置所有塔、罐、管线进行排查、拆除,拆除20多台换热器,60多条管线、20多台机泵,将设备进行解体检查,检验检测合格后,利旧1台压缩机、3台机泵、24台仪表,节约了资金。


安全:突出“严与细”

为提早见到效益,2021年6月开始检修,该厂采用边设计边施工的方式进行,在李明辉同志的带领下,倒排工期,限定完成时间。同时将设备材料的到货时间压缩,尽最大努力满足施工需要,全厂相关管理人员实行白加黑五加二,与施工人员一同盯在现场,协调解决问题,周末和节假日没有休息过。


该厂加强作业预约管理,做到“无预约、不施工”,有效从源头控制施工风险。该厂还统筹施工作业平面管理,采取措施削减交叉作业风险,确保现场作业安全有序。他们从组织机构、人员、施工方案、票证、作业过程等方面,明确安全监督检查标准。根据施工作业现场违章问题类型分布、出现频率等综合分析,把动火作业、高处作业、临时用电等高风险施工作业有针对性地进行全方位提示督查,做好风险管控前移,把危险消除在萌芽状态。



本次装置检修及隐患治理共开具特级动火许可15张,二级动火许可230张,有限空间作业票110张,受限空间内特殊高处作业许可48张,一般高空作业许可147张,全部实现安全作业。


开工:突出“稳”字

11月20日进入开工阶段,开工过程中,该厂加强组织协调和过程质量控制,严格执行全过程生产受控管理,不放过每一个细小环节,在关键控制点决不仓促冒进。



11月25日发现换热器E301总压降过高,装置没有达到预期效果。经检查确认是换热器堵塞,为稳妥起见,脱氢II装置停工。而后,在公司及厂各级领导指导下,车间对E301加盲隔离后进行抢修,专业技术人员进入容器内检查并彻底清理,2天后问题彻底解决了。12月1日再次投料开工,至今装置运行平稳,各项指标正常。


作者|王秋

责任编辑|刘景武 丛云娥

平台编辑|张运泓 李春江

审核|毛军 孙世杰


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