大数跨境

节能“专业户”养成记

节能“专业户”养成记 抚顺石化人
2022-09-14
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导读:石油一厂酮苯脱蜡装置能耗15年领跑同行业


  在当前酮苯装置普遍产能低、能耗高的不利形势下,石油一厂酮苯脱蜡这个十几年的老装置却“宝刀不老”“一枝独秀”能耗连续15年保持全国20余套同类装置中最低,堪称“节能专业户”。今年1至8月份,该厂在石蜡产量创历史新高的同时,酮苯脱蜡装置能耗低于设计值、达标值继续领跑同行业
  “公司及厂组织各单位优化管理、优化技术、优化操作,通过管理升级、技术创新、人员业务素质不断提升,促使我们的老装置焕发出新的活力!”石油一厂酮苯脱蜡车间主任白鹏表示。


优化管理挖潜增效


酮苯脱蜡装置到了生产末期,时常会出现这样那样的小问题。针对这一现状,该厂强化管理制度,完善《避免事故(事件)奖励方案》,制定了《安全监督管理提升方案》。每季度评选“金牌监护人”“金牌监查员”各一名,嘉奖500元,奖励可叠加。
在“奖包子”的基础上,该厂还规定了“打板子”措施——《安全监督管理提升方案》,组织各级监督检查人员狠查违章和安全隐患,发现违章问题严肃处理。由于上一班员工巡检不认真未能及时发现装置隐患,被当班员工发现的,在对当班员工进行奖励的同时,对上一班员工进行批评教育并进行安全记分考核。

双向激励极大调动了员工排查问题、消除隐患、认真巡检的积极性。近3个月,这个厂避免事故事件16起,共奖励10200元。酮苯脱蜡车间干部员工一起查隐患、找问题,车间管理人员白天至少巡检两次,夜晚值班人员和岗位员工随时巡检,保证不让小问题过夜,杜绝问题制约装置生产。车间强化重点设备的维护、保养及预知性维护,严格执行危险作业预约,做好工作前安全分析,对每一项作业车间领导、技术人员、监护人深入到现场落实安全措施,严格执行领导干部及管理人员旁站式管理,与员工共同进行现场检查,努力保障装置长周期运转。


优化技术创新创效


技术决定企业的生存空间和上升高度。该车间投用自动温洗改造项目,使过滤机按照温洗操作标准化的步骤进行,降低人员操作误差,保证滤机温洗效果,避免过度温洗造成的能源浪费及操作影响,可提高蜡收率,达到增产石蜡的目的。

他们将溶剂氨冷器E109/2.3由并联改为串联,溶剂冷后温度由10℃下降至6℃,实现了同温过滤,蜡收率增加0.1%。他们以凝结水代替除盐水做空冷喷淋用水,实现除盐水用量零消耗。D124由喷淋吸收改为液下与喷淋双吸收,排空气体溶剂含量由8.23%下降2.36%。为使油回收温度不足问题得到缓解,他们对原E128管束进行扩能改造和管壳层互换,通过多举措并施,油回收温度有效提高,三次塔进料温度由169℃提高至175℃,末次塔温度由158℃提高至165℃,达到回收温度、降低产品溶剂携带的预期效果。


优化操作提质降耗


提升员工业务素质和操作水平是带动企业提质增效的关键所在。该厂强化培训管理,针对个别岗位操作技能不到位、流程不熟悉的人员,派专人开展一对一指导教学和多岗位互学,提高全员业务素质和技能水平。
对于新入厂人员和转岗人员,该车间采取“老带新”“一带一”“师带徒”的办法,使新人迅速适应新角色,做到懂操作、会操作、爱操作,达到上岗要求。酮苯脱蜡车间实施了强管理、硬考核,促进员工争相学习,争当业务排头兵,推动了车间整体“作战”能力的提升。如今,该车间每名员工均能达到“精一岗、会二岗、懂三岗”的标准,今年以来,在公司技能竞赛中,该车间四个班组全部入围公司六强


凭着精湛的操作水平,干部员工群策群力,深挖装置潜力,通过“勤调节、小幅度”优化各系统操作指标。接收南催化1.3兆帕蒸汽时,利用3.5兆帕蒸汽保持压力,以限制催化蒸汽压力波动造成装置操作波动,达到节约蒸汽的目的。循环水冷却器出入口温差保持6℃以上,在满足生产需要前提下,被冷却介质温度按上限控制,关闭停运设备循环水阀门,最大限度节约循环水用量。车间干部员工还通过对不同目的产品的差异化生产调整,生产调和蜡时,过滤温度可降低5℃,通过实际生产直产64号商品蜡和生产调和蜡数据对比,蜡收率提高0.6个百分点。


作者|郝岩红 齐川洋

责任编辑|杨秋爱 赵长伟

平台编辑|张运泓 李春江

审核|毛军


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