进入四季度,洗化厂深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,严格落实公司决策部署,依托“大干100天· 攻坚立新功”主题竞赛活动,科学做好顶层设计,统筹推进安全生产、提质增效等中心工作,结合装置运行实际,以优化工艺流程,强化安全风险排查为着力点,争分夺秒抓生产,千方百计保效益,多套主力创效装置满负荷运行,生产经营保持良好态势,不断塑造发展新优势,全力以赴完成既定目标任务,按下高质量发展“快进键”。
直链烷基苯作为公司主力创效产品,因其过硬的质量获得客户青睐。洗化厂始终把增产创效摆在全局工作的重要位置,优化排产,定期开展经济活动分析,算好降本与增效“两本账”,实施能效提升战略,深挖装置内在潜力,实现可持续发展。他们积极与公司计划处及物资采购部对接,通过短流程加工烯烃及优化双段进料等务实举措增产烷基苯。同时,优化脱氢催化剂使用条件,提高脱氢催化剂转化率,达到增产的目的。利用智能化平台加强装置运行监管,通过增设在线定点测厚设备及提级现场腐蚀泄漏排查,避免装置波动,使操作平稳率及仪表自控率等多项指标保持在合理范围。
“巡检时要重点关注机泵循环水管线温度,加密测温频次,确保设备稳效运转。”11月12日,洗化厂烷基苯联合车间工艺三班班长于晓贺一接班,就马不停蹄地赶往装置现场,一边仔细测量机泵温度,一边给他的徒弟王浩宇讲授冬季防冻凝要点诀窍。
为有效化解寒冷天气对装置运行的影响,防止物料冻凝及设备冻坏,洗化厂严格落实冬季生产方案,落实落细安全管控措施,排查梳理属地区域内的疏水器、盲肠死角等易冻凝点位,确保关键环节与重点区域全覆盖。做好寒冷或异常天气情况下的预警及响应,在保障冬季安全生产的基础上,减少蒸汽的使用量,达到节能降耗的目的。储运仓储联合车间提前完成蜡罐区伴热管线改造工作,积极推进A管廊蒸汽伴热改造及保温低标准治理工作,确保万无一失。
近期,洗化厂脂肪醇装置退料工作圆满完成,为该装置顺利拆除奠定坚实基础。由于脂肪醇装置停用多年,部分管线腐蚀严重,烷基苯联合车间精心编制退料方案,统筹做好项目安全管理、装置物料确认等工作,加强装置退料安全管控,层层压实责任,实现退料操作步步确认,保障退料全程安全受控。
洗化厂VOCs治理设施提标改造项目正按计划节点平稳有序推进。公用工程联合车间合理排布施工计划,将整个施工流程精确到日,各环节紧密衔接。施工过程中,严格执行各项安全措施,督促人员佩戴专业防护装备,现场设置警示标识和安全防护设施,划分施工材料摆放区域,强化施工安全管控,确保安全受控。
该车间对施工单位严格管理,车间技术人员每日检查施工人员规范着装情况,并进行安全交底与喊话,落实风险削减措施。同时,管理人员进行全程旁站监督,及时制止违章行为,叫停违章作业,督促完成整改销项。
作者|陈明浩 张鹏 韩争 王英龙
责任编辑|陈东 汪久杨
编辑|姜楠
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