1997年,印庆杨满怀对未来的憧憬,从原仪化技校化纤操作班踏进了原工程塑料厂(现PBT部)大门。仅技校毕业的印庆杨,面对世界上第一套PTA连续法生产PBT装置,以及复杂的工艺流程、先进的仪表自动化反应控制,他虚心好学,在厂工艺技术人员精心指导下,慢慢地摸清了装置的“底数”。
2009年和2018年,他被组织上安排参加B02线、B03线建设,在火热的施工现场,他积累了大量的第一手资料和宝贵的经验,从一名“门外汉”,成为中国石化仪征化纤公司PBT部为数不多同时掌握德国吉玛技术、日本日立技术、国产化技术生产PBT“行家里手”。实现初级工、高级工、技师、高级技师的跨越。
作为PBT部培养出来的业务骨干,26年来,他知恩感恩,始终在中控岗位上孜孜不倦,担当作为,在推动PBT部高质量发展的同时,自己也成长为公司劳动模范,实现了企业发展同进步、共成长。
精于钻研
拥有操作“秘籍”
PBT部B01柔性化装置是PBT部乃至仪化公司的效益创造点,其产品分布广,包括PBAT、PBST、PBSA、TPEE、低熔点和高洁净系列等,工艺各有特点,他反复摸索,不断总结,掌握了这些新品生产的“秉性”,形成了自己的操作“秘籍”。
去年10月份,B01线在生产低熔点和PBAT产品期间,AA和IPA下料称一直存在小幅波动,成为工艺技术人员“心病”。他经过认真研判后,通过优化下料系统,成功地使下料秤的波动从每小时±5公斤,下降到±1公斤,提升了指标的稳定性。他还创造出循环水间歇调节法,迅速解决板换堵塞,确保了PBAT试生产成功。
5年来,他提出的《固相打包下料系统改自动按钮》《高纯度THF提纯》先后获得公司2017、2020年度“十大创新成果”称号。其中,高纯度THF提纯技术实施后THF纯度由99.95%提升至99.99%,吨产品效益提高6000元/吨。
挑战极限
在降耗中“找黄金”
PBT部三条线循环水和热媒并网运行后,4台水泵和3台热媒大泵运行,每台水泵和热媒泵功率都在160kw以上,耗能巨大,成了他的“心病”。在工艺技术人员指导下,他带领班组骨干,不断精调水上塔量、回池量,调整备用设备水量,在2021年12月份成功停运1台水泵。
三条线热媒并网后的半个月内,他每天中控、现场、热媒岗位三点一线,对3条线喷射系统、真空系统的热媒不断优化,跟踪调整,在2022年2月份将系统总流量调整到1100m³/h,成功停运1台热媒大泵。这2台大泵的停运每年可以节约费用160万元左右。
B03线管链系统投运后,系统故障率高,检修过程中落地PTA造成物料消耗上升。他通过现场摸索,提出“增设下料给料器”等多项系列优化措施,管链系统年故障率由12次下降到2次,减少落地PTA20吨,降低氮气消耗600KNmm³,年效益约40万元。
技能过硬
检修现场“大拿”
他技术过硬,多次攻克现场难题,在3条生产线总停消缺改造过程中发挥重要作用。F02热媒炉报废作业过程中,他对照现场和PID图纸提出自己的改造方案,5天时间完成12处管道的切割、焊接工作,成功对旧热媒炉系统进行隔离,消除了热媒并网的隐患。
为减缓装置总停期间市场供应压力,他提出循环水系统停运期间,B03线系统不降温操作方案。在循环水停运期间,他连续48小时呆在厂里,在设备隔离交出间隙,对在运设备进行状态监控。最终循环水系统按计划完成整体检修项目,B03线减少3天停车时间,降低了销售压力。
无私传承
现场安全“卫士”
作为PBT部张生慧劳模创新工作室的成员,一年来,印庆杨协助工作室累计完成了《实操宝典》《2022年转岗工人培训》等10项教材,累计培训270人次、120学时,提高了员工的应急处置水平。
在SSP固相缩聚装置生产期间,他主持“PBT部劳模创新工作室7×24小时技术在线”,确保固相缩聚装置满负荷稳定运行。
他针对班组转岗职工和新入职员工多,广泛开展“师带徒”,提高技能水平。他所带的班组获得2020年公司“安全标准化班组”称号,青年主操周卫东发现“R-3200异响”设备重大隐患,入职不到两年的新员工胡玉凤发现BD异常泄漏,均获得公司安全专项表彰。
文/贡明 图/王生和
制作/包宇清 文字编辑/孙蓓
审核/张健
终审/陆秀宏

