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“节约创效”靠技能【提质增效】

“节约创效”靠技能【提质增效】 抚顺石化人
2020-07-28
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导读:记工建五公司维修车间钳工班


“节约创效”靠技能

记工建五公司维修车间钳工班



工建五公司维修车间钳工班现有员工12人,主要负责洗化厂动设备的维护、检修和安装工作。自“提质增效”、“节约三千、创效三万”等专项活动开展以来,班组员工发挥技能优势,立足岗位自修设备、承揽工程,累计增效15万元。



自修设备  节约近5万


洗化厂磺化车间11K1风机为进口设备,按照以往惯例,风机定检由指定厂家维修,不但周期长,而且费用高。在近期的一次风机故障处理中,工建五公司维修车间钳工班准确的分析判断结果与厂家完全一致。厂家技术代表与钳工班做交流时肯定地说,“你们完全有能力检修风机!”

钳工班与磺化车间沟通,接下了备用风机定检工作。风机拉到基地拆开后,班长彭抗美经过仔细观察发现,风机的两个叶轮之间、叶轮与机壳之间、叶轮与前后墙板之间的配合间隙把握都高于国内标准,在没有图纸和相关技术资料的情况下,检修存在很大难度。

他们立即查阅了多个同型号的风机的技术指标,经过参数对比,凭着过硬的技术和丰富的实际经验,确定了间隙把握。并按照定检标准连续检修近3个小时,圆满完成风机定检工作,为洗化厂节约资金5500元。



洗化厂储运车间鹤位潜油泵是重要的苯输送泵,4台泵互为备用,虽然可以满足输送需要,但泵枪、叶轮和密封在运转中出现不同程度的磨损,降低了输送效率。近期,泵体检修频次明显增加,潜在的隐患、产生的损耗和高额的维修费用成为钳工班的“心病”。钳工班拆卸泵体后发现,泵内带有杂质铅封,是造成故障的原因。钳工班立即将问题反馈给储运车间,给出的“在泵的入口处安装过滤网”的建议也得到储运车间采纳。

7月7日,一个直径180毫米、上面带有多个直径5毫米圆孔的不锈钢过滤网成型,经过安装测试后完全满足生产需要,可以有效保护潜油泵安全运行。一个妙招,彻底解决了4台泵的安全隐患,节约修理费用4万元。


“巧手”冬冬  克勤克俭


赵冬冬是班组技术员,为人话不多,工作中肯钻研,经常出点子、巧动手。办公设施坏了,他出手;工具坏了、他来修,“出手”多少次,他也记不清了。

车间所有的铁门暗锁,使用频繁小毛病不断。出现问题后,都会找到他:“冬冬,门出毛病了,给修修呗。”他二话不说,拿起工具就开始修理。为了方便维修,他还自制了几件专用工具,并把损坏暗锁拆下当配件。每年经过他处理的各种小问题不下二十余个,节约费用近200元。


工程增收10万元


4月末,洗化厂生产分厂更新E103空冷,钳工班施工人员在前期配件装配中发现,空冷安装尺寸与实际不符,存在三个问题:一是地脚固定螺丝孔距对应不上;二是电机与槽轮间距偏差较大;三是锥套安装方向反向。施工人员发现后立即向厂机动部汇报并与厂家联系。由于疫情影响,厂家不能到厂,钳工班主动承担起整改重任,在多工种配合下,将问题逐一解决。

为配合生产,钳工班只能逐台更新。空冷的安装方式有两种:第一种是安装在直径5米、高度1.5米的空间内,施工时员工要全程弓着身子完成。第二种是安装在四面带有导叶的空冷风箱内。无论哪种方式,员工都要承受空冷震耳欲聋的噪声和吹得人晃动的漩涡风。在保证安全的前提下,钳工班人员连续多日高质量施工,确保安装一台就合格一台。7月16日,他们圆满完成了老旧机泵更新改造任务,得到了洗化厂的肯定,还创效增收工程产值10万元。


作者|米笃 聂宏举

责任编辑|国殿勇 徐蕤

平台编辑|张运泓 李春江

审核|毛军 王良


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