5月7日2时,随着脱氢加热炉H-2101开始降温停运,洗化厂烷基苯II联合装置检修拉开帷幕。
此次检修工期13天,检修项目3大项48小项。其中检修重点为E-2209换热器抽管束和循环酸泵P-2204入口阀更换等工作。此次检修对下一步烷基苯II联合装置扩能改造,以及洗化厂提质增效至关重要。
为优质高效完成检修任务,保证装置一次开车成功,洗化厂超前谋划,提早部署,编制了烷基苯II装置停开工整体网络图、烷基苯II装置管道检修施工网络图、烷基苯II装置停工检修计划等,并合理调配人力资源。
检修前,生产分厂从各班组中共抽出15名业务素质高、专业能力强的员工组成检修队伍,并对参检人员进行检修培训。参检人员被分成三组,分别负责酸区、苯区及分馏系统的检修工作。为方便检修人员沟通交流,在检修开始前,烷基苯II装置工艺员建立了检修工作微信群,并将每日的检修任务、具体操作的难点及注意事项发至群中,让检修人员早学习、早探讨,提高检修效率。
为实现绿色化、标准化检修目标,确保“油不落地、气不升天、声不扰民”,除了提前落实环保措施外,生产分厂在每日工作结束后还安排专人清理现场杂物,保持现场环境整洁,该车间在检修时将所用的接油桶、胶管等工具整齐摆放在指定区域,严禁乱放。
该车间在检修过程中还严格各类作业票管理,在开具动火及特殊作业作业票前,操作人员必须上报工艺员及设备员,经反复确认核对后,方可签字。
由于此次检修正值新冠疫情防控的关键时期,生产分厂对外来施工人员实行实名登记管理,在入厂作业前必须佩戴口罩,测量体温达标后,方可入厂施工。检修期间,分厂参检人员必须遵守车间关于疫情防控的有关规定,在操作中必须全程佩戴口罩,分散操作,避免聚集。
在5月7日上午退酸过程中,为顺利将V-2204中的物料通过地沟线退至酸储罐中,防止进酸泵P-2223抽空,分厂检修人员主动放弃午休时间,轮流盯守在现场,时刻关注泵的压力变化,并汇报给本次检修负责人。下午16时,已是下班时间,但退酸工作还未结束,三名青年员工主动请缨留下加班,完成剩余工作。
作者|王秋 陈明浩
图片|韩新竹 王秋
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