三星堆“上新”刷屏,
引起了全民的热议和围观。
烯烃厂低密装置技改也“上新”啦!
技改措施收效显著,
并得到了员工的一致好评。
“6号添加剂称下料短节又堵塞了,这已经是本周第二次清理了”,外操何澎将巡检情况报告给班长聂浩,聂浩立即联系专人进行清理。
“总是这样清理短节不是长久之计,能不能想出一个省时省力、有效可行的措施,减少清理频率呢?”清理结束后,班长聂浩与班组全体员工讨论道。
添加剂称下料短节堵塞,是困扰了烯烃厂低密聚乙烯车间几个月的生产难题。针对这一情况,在车间主任和书记的带领下,迅速成立了以技术员张佰运、设备员吕明、值班长聂浩为主要成员的攻关小组,“低密创新小分队”开始了添加剂短节改造之旅。
Part 1
直击问题现场
低密聚乙烯装置后区以造粒系统为主,为了使生产出的聚乙烯树脂产品的指数、密度、大小、色粒等指标合格,生产出用户满意的产品,就需要在造粒过程中混合加入添加剂。
添加剂系统下料短节是三通形式,一端直通到大螺旋,将添加剂与树脂粉末混合,另一端直接对地,用来添加剂系统标称时使用。
在生产中,树脂温度可达到70℃左右,导致添加剂温度升高并粘附在短节管壁处,夏季时粘附现象更为严重。当短节管壁堵塞时,添加剂下料中断,此时需要拆卸短节进行清理,否则会造成树脂产品不合格。该系统共有6个短节,平均每周每个短节需要拆卸清理2-3次,夏季拆清次数则更多。
在短节拆卸清理过程中,易发生异物进入系统、人身机械伤害、粉尘污染等问题。因此,采取行之有效的措施解决短节堵塞问题迫在眉睫。
Part 2
“创新小分队”的改造之旅
带着“问题不解决不罢休”的态度,“低密创新小分队”分工协作,查阅资料、现场分析、汇总问题、研究讨论,任何细节都不放过。并经常向班组员工询问发现的问题,进行归纳整理,当有思路时就及时和车间领导反馈,讨论制定改造方案。
进行时
不断探索
通过数月的专研与尝试,“低密创新小分队”提出了把三通式下料短节改造为Y型在线清理式短节的方案。
将原结构三通对地接管去掉,改为单独直通到系统,并在直通管上增加两个清理孔,利用专用工具,由岗位人员定期进行简单清理。需要对添加剂称进行标称时,只需拆卸法栏更换回原三通结构就可以,既解决了问题又保留了原有的设计功能。
改造后,从原来每个短节每周拆清2至3次,降低到每年只需拆卸1至2次即可。
树脂添加剂堵管问题是行业共性问题,该项技术改造不但解决了该装置的生产难题,同时也为同类装置解决此类问题提供了参考。
Part 3
改造后的“大成果"
安全成本效益
原结构在拆清过程中,添加剂短节重量较大,需要两人同时托起移开,并产生一定量的粉尘。改造后,彻底解决拆卸过程造成的人身伤害以及粉尘带来的爆炸风险。
添加剂成本效益
原结构每个短节每次拆清将浪费添加剂约3公斤,按照当前产品使用的预混剂价格核算,每次拆清损失85.2元,改造后,每年节省24537.6元,大大降低了“三剂”使用成本。
产品质量及企业形象
改造后,极大程度防止了异物的进入,大大降低了色粒的产生,产品质量得到有效保障,提高了客户满意度,展现了良好的企业形象。
此项改造荣获了抚顺石化公司2020年度“一线创新成果”一等奖。
作者|陆直 吕明 邱思
图片|陆直
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