为推进标准化规范化车间建设,石油二厂蒸馏一车间进行了周密安排部署,制定创建标准、明确工作要求、细化工作责任,不断提升车间创建质量水平。
高站位推动 压实责任
车间召开动员部署会,成立了以主任、书记为组长的工作领导小组,下设安全、环保、设备、工艺、环境卫生等专业工作推进组,下发整治方案,建立工作机制,层层压实责任,对整治攻坚行动做出具体部署。
四个班组积极动员员工,科学合理分工,按照属地责任区划分,排查现场跑冒滴漏,对现场各类工器具、应急设备定置摆放、入柜摆放,对现场有油污的换热器管线重新粉刷,对属地1000米地沟、6幅陈旧条幅、150根现场废胶带以及装置杂草进行清理,自力更生修复椅子5把。
高标准创建 打造亮点
车间开展特色标识、应急设备设施、工器具三个主题完善现场目视化标识。除装置原有标识外,增设塔横截面标识、管带断面标识等特色标识、新型标识,其中管线标志牌39块、塔器标志牌34块、管线断面标志牌8块,进一步方便员工操作。
此外,车间开展岗位安全教育务实培训工作,强化班组一分钟应急实战演练活动。通过演练不断梳理、总结各步骤中可能存在的问题和优化方法,并结合现场的设备、设施、工器具,循环改进、持续提高班组及操作员的应急能力。同时,进一步扩充应急操作卡内容,使其全面包含装置常见和重大的应急内容,对应急物资在种类、管理方式等方面不断补充完善。
高效率整治 优化现场
车间坚持问题导向、强化对标对表,通过“三步走”对现场进行优化整治,优化施工作业。车间结合“违章行为大家查”活动,强化施工作业现场管控,严格执行“两票”制度,作业全程管理人员旁站,主任亲自检查安全措施落实情况,车间员工人人充当“安全员”及时查改违章行为,推进建设标准化施工现场。
优化异味治理。针对装置污水池异味治理问题攻关,车间研讨制定多项方案,自行购买使用水晶板等十余种材料,多次对污水池及周边设施反复进行封堵试验,最终得出水晶板、防水胶带与铝板、水泥粘合剂的方案,来应对排查出的不同环境下三十余处泄漏点,异味情况大有好转,取得显著成效。
优化燃料单耗。车间在加工负荷较小的情况下,通过优化调整,尝试降低常压炉出口温度,保持常压塔过汽化率在7%以下,实现燃料月单耗较同期降低千余吨。
作者|杨涵 周振
责任编辑|于乾富 李强
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审核|毛军

