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洗化厂脱氢II装置复工开车成功

洗化厂脱氢II装置复工开车成功 抚顺石化人
2021-12-03
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导读:洗化厂脱氢II装置设备设施隐患治理工程竣工后复工开车成功


12月1日,洗化厂脱氢II装置设备设施隐患治理工程竣工后复工开车成功,预计年可增效五千万元以上。标志着该厂逐步从“9.9”事故阴霾走出,并向规模生产迈出了重要一步。



近两年,烷基苯市场行情持续向好,为拓宽生产规模,实现效益最大化,经公司研究决定重新启动洗化厂脱氢Ⅱ装置。由于脱氢II装置已经停用多年,随着部分标准规范逐年升级,现有设备、设施不符合有关标准规范,存在诸多隐患。本工程就是为了消除脱氢Ⅱ装置存在的安全隐患,确保复工后装置安全平稳运行。



该项目2021年6月开始施工,为提早见效,该厂采用边设计边施工的方式进行,历时6个月,实现当年施工,当年投产。这是该厂倾全厂之力,众志成城、共同奋战、克服万难的结果。特别是在今年安全生产形势极为不利的情况下,更显得尤为突出。



今年9月9日事故第二天,中油事故调查组进驻厂内进行事故调查,随后,省、市、公司相关人员陆续到厂了解相关情况。当时全厂笼罩在事故阴影中,尤其是事故发生在《新安全法》刚颁布不久,对事故处理结果的困扰,使大家无法安心工作,脱氢Ⅱ装置的施工一度处于半停工状态。该厂一是外请心理咨询专家对生产分厂骨干人员进行心理危机干预,二是请公司安全环保处对全厂相关人员进行团体心理辅导,提振士气,迅速扭转消极情绪,恢复正常的生产生活秩序。



国庆节后,施工队伍由工建项目部调整为工建一公司。人员变更,该工程施工人员只剩三分之一,进度持续不前。面对这种情况,李明辉同志带领厂领导班子,一方面向公司求援,请求增加施工力量,一方面倒排工期,限定完成时间。同时协调物资采购部将设备材料的到货时间压缩,尽最大努力满足施工需要,同时要求全厂各部门相关人员共同应对当下困难,实行白加黑五加二,与施工人员一同盯在现场,协调解决问题,没有周末,没有节假日



设计:突出“检与俭”


脱氢Ⅱ装置2006年就已停工。初始设计阶段,该厂将节能理念贯穿始终,本着省下的就是赚到的,能利旧的利旧,但是一切以安全为前提,检验合格方可利旧。为此,该厂组织生产分厂和相关人员对脱氢II装置所有塔、罐、管线进行排查、拆除并检测,其中仪表类查出问题18项,确认合格后决定利旧18台孔板流量计、5台文丘里管、1台智能涡街流量计,节约了资金。



安全:突出“严与细”



脱氢II装置设备设施隐患治理工程进入施工阶段后,安全环保部明确高风险作业时间段,加强作业预约管理,严格做到“无预约、不施工”。有一段时间,脚手架遍布整个装置区,施工风险几何级增长,为控制源头风险,安全环保部联合机动部及施工方代表联合开展脚手架专项检查活动,对发现的脚手架搭设问题,要求马上整改,并于内部微信群公布,让违章者脸红,第二天再进行复查,有效从源头控制施工风险。



该厂还统筹施工作业平面管理,采取措施削减交叉作业风险,确保现场作业安全有序。他们从组织机构、人员、施工方案、票证、作业过程等方面,明确安全监督检查标准。根据施工作业现场违章问题类型分布、出现频率等综合分析,把动火作业、高处作业、临时用电等高风险施工作业有针对性地进行全方位提示督查,做好风险管控前移,把危险消除在萌芽状态。



本次装置隐患治理共开具特级动火许可15张,二级动火许可230张,有限空间作业票110张,受限空间内特殊高处作业许可48张,一般高空作业许可147张,全部实现安全作业。


开工:突出“稳”字


11月20日进入开工阶段,开工前,该厂组织相关人员对装置进行三查四定检查,对岗位人员进行开工前培训,并将一分钟应急处置卡发到岗位上,便于岗位人员学习。



开工后还是遇到了拦路虎,11月25日发现,换热器E301总压降过高,装置没有达到预期效果,经检查发现换热器堵塞,为稳妥起见,脱氢II装置停工。而后,在公司及厂各级领导指导下,生产分厂对E301加盲隔离后进行抢修,专业技术人员进入容器内检查并彻底清理,2天后问题彻底解决了。



12月1日再次投料开工,装置运行平稳,各项指标正常。


作者|王秋

图片|王秋 李学单

责任编辑|刘景武 丛云娥

平台编辑|张运泓 李春江

审核|毛军 孙世杰


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