群策群力保生产
凝心聚力做分析
7月15日下午,随着一阵急促的电话铃声,石油三厂质检车间检查组接到了新的加样分析安排:“生产需要,要求质检每天做重整原料罐和重整装置进料的砷含量分析”,还没等检查员开口询问,电话那端又说:“还需要做二厂来的重整原料油砷含量分析,现在就要到二厂取油样,回来做砷……”。
砷含量分析可以说是质检车间所有分析中最繁琐复杂的,不仅耗时长且失败率很高,萃取-震荡-蒸发-冷却-比色,任何一步操作出现任何小问题都可能导致分析失败一切归零,因此需要化验员分析过程中精神高度集中。再加上反应生成的砷化氢气体为剧毒物质,对化验工来说无论是身体上还是精神上都承受着巨大的压力。面对紧急情况,质检车间领导班子兵分两路,一边立即安排成品站员工对我厂5026号重整原料罐及重整装置的重整进料砷含量进行分析,一边立即提交用车申请,安排人员前往二厂取样,以最快的速度合理安排,节约分析时间。
16时30分,接近下班时间,二厂油样终于取回,想得到二厂重整原料的砷含量数据必须加班完成,看着成品站90后员工一张张疲倦的脸,想到她们家中还有幼小的孩子需要照顾,车间专责刘爽和技术员刘昕既心疼又不忍,她们二人主动要求留下承担分析工作,让已经忙碌了一天的员工们早点回家休息。经过5个多小时的努力,终于在当晚22时将砷含量结果报出,及时为生产调整提供了分析数据。
这段时间,像这样紧急的加样安排几乎每天都在上演,液蜡槽车加做出厂全分析,装置数据异常需要加样分析,航煤罐数据要复查分析结果……生产上有任何波动,质检的化验工就要顶着烈日拿起取样器和油样瓶到装置和罐区取样,回来还要马不停蹄做分析,丝毫不敢耽误,即使身体再累、心中再苦,也要等到将分析结果报出的那一刻才能放松下来。
石油三厂质检车间一直顶着人员减少、工作量激增的双重压力。作为装置生产的“眼睛”,为了用精准的数据把脉装置生产,车间上下群策群力,从车间领导到站组长每天紧盯生产分析,优化人员配置,调配精兵强将,为石油三厂生产安全平稳运行保驾护航。
作者|刘昕 朱晨曦
图片|刘昕
责任编辑|王娇 王元竹
平台编辑|张运泓 李春江
审核|毛军 孙世杰

