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新高招,破纪录

新高招,破纪录 抚顺石化人
2023-10-20
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导读:烯烃厂80万吨/年乙烯装置单台裂解炉连续安稳运行超过设计运行周期的158%


烯烃厂80万吨/年乙烯装置

单台裂解炉连续安稳运行

超过设计运行周期的158%

长周期高效运行实现新突破




烯烃厂全力打造提质增效“精进版”,实现乙烯装置高负荷长周期稳定运行,至10月15日,80万吨/年乙烯装置8号气体裂解炉连续安稳运行95天,创装置投产以来最长运行周期,超过设计周期的158%。



烯烃厂80万吨/年乙烯装置于2012年10月28日首次开车,是化工的龙头装置,承接炼油部分产品,同时为聚丙烯、高密等化工装置提供原料,保障公司炼化一体化流程畅通。


乙烯装置裂解炉由7台液体炉和1台气体炉构成,是乙烯装置的重要系统和能耗“大户”。按原始设计,乙烯装置每台炉以60天为一个生产周期,进行切炉“烧焦”的日常维护,清除炉管内部焦炭,其长周期运行水平直接关系到乙烯装置的能耗物耗等技术指标。



今年以来,该厂全面靠实精准操作、精细管理、精益运行,以“精”求“进”,以“精”促“进”,针对裂解炉运行周期开展生产优化和降能耗技术对标等措施,从技术改进、节能降耗、操作优化等方面,对裂解炉的运行参数、运行状态进行探索,制定科学可行优化措施,为长周期高效运行找到新的突破口。


夯实“稳跑”基础,持续优化管控 。及时分析比对裂解炉运行情况和裂解气组成,精细测量各台裂解炉炉管表面温度收集分析比对温度趋势,精准调整裂解温度和火焰燃烧工况。全面监测比对“文丘里”压力变化趋势等运行数据,全时段特护强化科学分析,精准判断炉管运行状态。岗位员工精准操作,优化调整炉管负荷,减小各组炉管出口温度偏差,提高裂解炉运行稳定性。



激发“长跑”动能,对标固本提速 。深入开展乙烯装置精细化操作等提质增效项目,对工艺参数与历史运行、与先进指标对标,进一步加强裂解炉的生产组织,有序清理空气预热器,及时调整风门,严控炉膛负压优化裂解炉氧含量,优化LPG负荷,大幅降低燃料消耗,提高裂解炉运行高效性。



作者|赵旭东 邓雪达

责任编辑|刘英莉  来桂杰

平台编辑|张运泓 李春江

审核|毛军 赵兴斌


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