2020年5月,刘良群走马上任洗化厂磺化车间主任。上任之初,刘良群就下定决心要干出个样来。他是这么想的,也是这么做的。
3年来,刘良群打破原有治理模式中低效、机械式的治理手段,通过科技手段技术升级,使车间作业环境和生活环境大变样,员工获得感、幸福感、安全感更加充实,更有保障。
01
粉尘不见了
磺化装置2004年建成投产时,原料之一是固体硫磺。人工装卸或投料过程中,离老远就能闻到一股呛人的气味,路人捂着鼻子绕道走或小跑通过,硫磺粉尘有时会落在工人脸上身上。
刘良群上任后决定改变这种现状,他优化工艺流程,将原料由固体硫磺改为液体硫磺,重新设计液硫槽,保留了投放固体硫磺的功能做为备用。使用液体硫磺后,不仅减少了硫磺粉尘对人体的危害,而且降低了工人劳动强度,提高了自动化水平。
02
安全管理升级了
刘良群带领车间相关人员从设计、国家标准、行业标准等角度进行隐患排查和风险排查,他们制定方案、收集数据,最终确认磺化装置生产流程中含有硫化氢。
过去,静电除雾器14F1检修和抢修时,进入人员佩戴过滤式防毒面具,刘良群率先提出在静电除雾器14F1抢修时,分析硫化氢和一氧化碳含量。经过测量硫化氢和一氧化碳含量,在未进行设备碱洗时都超过报警值,磺化车间立即上报长管呼吸器作为静电除雾器14F1抢修时的防护措施。实施后,效果良好,参与抢修人员安全防护措施得到提升。
他根据运行情况提出了在熔硫间安装两台硫化氢报警仪,实施后,当液硫装卸速度快时,报警仪会报警,操作人员及时调整操作,提高了岗位安全系数。
刘良群发现液硫管线存在600℃热风回串至液硫槽造成火灾的风险,于是提出了液硫管线增加单向阀的风险异议,当时同类装置没有在液硫管线上安装单向阀的先例,经过一年多的运行,证实了液硫管线增加单向阀是可行的,液硫管线增加单向阀既解决了600℃热风回串风险,又为全国同类装置在液硫管线上安装单向阀开创了先例。
03
危废物少了 排空的蒸汽用起来了
刘良群在车间治理中始终坚持绿色发展理念。磺化装置生产过程中产生废碱液,危废物处理每年都要花一笔钱。如何节省这部分资金呢?刘良群根据装置的实际情况,把碱洗塔pH设定值调整为11,降低碱液的进料量,降低碱液的消耗。每年约减少液碱30吨,减少废碱液产生量至少30吨,实际创效12.9万元。
磺化装置运行周期一般为15-35天,运行结束后需对磺化反应器144根反应管及物料室等进行清洗,每次清洗产生约3吨酸性废水。刘良群带领技术人员通过讨论研究,找到了一种安全环保的清洗方案。新方案缩短了作业流程,降低了劳动强度及时间,减少了酸性废水的存储与运输,减少危废处置成本。一年大约清洗9次,每次节省危废处置费用5400元。
过去,磺化装置的尾气直接排空。刘良群建议对余热进行利用,通过改造将蒸汽送入熔硫间的蒸汽总管,预计今年5月实施,每月可节约蒸汽费用13.68万元。
作者|王秋
图片|杜东旭
责任编辑|刘景武 张洪忠
平台编辑|张运泓 李春江
审核|毛军 赵兴斌

