在这个寒冷的季节里,供暖成为不可或缺的一部分。然而:既要保证冬季供暖温度,又要实现节能降耗目标。似乎产生了矛盾!
至12月4日,烯烃厂给排水车间“热水站优化项目”运行超过一个多月,实现对芳烃装置凝液余热有效回收作为冬季供暖的补充热源,提高供暖温度,节约原伴热水的热源消耗和凝液降温过程能耗,杜绝凝液管线可能出现的水击隐患。通过凝液余热回收,既确保冬季供暖温度,又实现节能降耗。
精细优化 解矛盾
烯烃厂给排水车间第一循热水站采用热电厂伴热水换热,负责厂前区综合楼、食堂、宿舍楼、维修楼等冬季的供暖,后又增加消防队、厂外公司办公楼的冬季供暖工作。
受伴热水投用时间、升温速度和系统用户多等限制,造成供暖的水压力稳定性偏差。如果直接加大热水温度提高供暖温度,将大幅增加能耗,不增加热水温度,又使供暖不达标。在既要保证冬季供暖温度,又实现节能降耗产生矛盾。
烯烃厂深入贯彻落实公司提质增效部署,坚持问题导向,明确职责,压实责任,统筹规划各系统耗能环节,提出将芳烃装置凝液热源作为供暖补充热源的思路,开展给排水车间“热水站优化项目”,通过流程优化解决供暖升温和降低能耗的矛盾,提高运行水平。
深挖潜能 降能耗
给排水车间一循热水站2012年投产,为闭路循环式采暖系统,采用热电厂伴热水换热,系统补水量使用总回水压力进行自动控制,位于第一循环水场硫酸泵房西侧。
该厂以高效、精准、简单,作为提高供暖温度降低能耗的目标,联合多部门和多车间开展给排水车间热水站优化项目。根据具体的生产操作,精确整理排水车间一循热水站投产以来的运行数据,对流程进行深入研究,对各装置换热、冷凝的情况进行精细分析,精准计算一循热水站至各装置凝液线距离。
在不增加新设备的条件下,根据热源的稳定性、持续性、温度高、距离短的特点,最终确定芳烃装置凝液作为热水站的补充热源。从芳烃装置E-4002换热器的一条凝液线引出高温热水,通过1号管廊、4号管廊至热水站进入热水站1号换热器,通过换热器热交换提高采暖水供暖温度。换热后的凝液水经原路返回至芳烃装置。实现流程最短,热量损失最小,效率最高,工艺设备变更操作最简,施工难度最小的方案目标。
强化管控 提速度
该厂对给排水车间“热水站优化项目”深入进行精细化管理。实施中充分考虑难点对策等开展技术设计,规范化安装施工方案。
对施工过程中可能出现的作业风险认真梳理,进行危害因素识别和评价,明确各工序控制要点,将各项要求责任到人,细化到工序,精确到小时。严格设备操作卡、操作规程的编写和评审,投用前下发至班组进行全员培训实现了安全顺利投用。
“热水站优化项目”投用后运行平稳,芳烃装置的凝液余热有效回收,供暖温度、流量、压力实现自主可控,供暖水温可精确控制在35℃-65℃之间,并可根据气温情况随时进行调整。同时,降低了芳烃装置凝液降温带来的消耗,有效减少管线出现水击情况的发生。
作者|赵旭东 刘非
责任编辑|刘英莉 来桂杰
平台编辑|张运泓 李春江
审核|毛军 王良

