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【大干100天】“执”击一线|烯烃高密使命必达

【大干100天】“执”击一线|烯烃高密使命必达 抚顺石化人
2024-11-06
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导读:烯烃厂高密聚乙烯车间全员行动,为实现全年创效目标奋力拼搏。


在公司“大干100天·攻坚立新功”主题竞赛活动的热潮中,烯烃厂高密聚乙烯车间全员迅速行动,严格按照公司统一部署,以高标准、严要求推进精细化管理,为实现经营创效目标奋力拼搏。

强化生产经营  提升装置负荷

上半年,高密度聚乙烯装置持续运行,严格落实两级公司各项生产措施,取得了显著成果。2024 年截至9月末共生产树脂22.3万吨,完成计划76.91%

为进一步提升装置负荷和产品合格率,车间采取了一系列有力措施。

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增加后反置换次数,让牌号切换过程中合格料置换速度大幅提高,有效缩短了切换时间,提高了生产效率。

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采用“少量多次、稳住中线”等指数调整原则,使产品合格率显著提升,确保了产品质量的稳定性。

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多切小仓留住合格料,将切换时间控制在2小时以内,最大限度地减少了不合格料的产生。提前拉空粉料处理仓并控制料位,减少混合时间,提高了生产的连续性。

4

合理安排换网器换滤网时机,根据不同情况选择最佳时机,既保证了生产的顺利进行,又延长了滤网的使用寿命。

控制废料产生  确保效益提升

参照上半年废料组成,车间明确了“控制水涝料和饼料产生”为下半年重点工作,为减少废料指明了方向。


车间利用检修机会,对模板进行了更换,使切粒碎屑和落地料的产量大大减少。同时,对设备进行了全面的维护和保养,确保设备的正常运行。修复了S5103挡网漏粒问题,降低水涝料产生,提高了产品的合格率。反应器停车后尽可能退尽物料,减少蒸煮水涝料,降低了生产成本。优化流化床操作和控制,延长运行时间,减少清理次数,提高了设备的利用率。优化挤压机粒料和冲模板操作,减少饼料产生并加强设备运行检查,保障长周期运行,有效提高了生产效益。

落实防冻防凝  强化责任担当

严格落实设备巡检制度,根据实际情况和防冻防凝工作重点,优化调整巡检线路,加大对关键设备和重点区域的检查力度,杜绝了设备“跑冒滴漏”现象,确保装置安全稳定运行。


将防冻防凝工作写入岗位交接班记录,实现“环环相扣、无缝交接”。同时,加强对员工的培训和教育,提高员工的防冻防凝意识和应急处理能力。制定应急预案,定期进行演练,确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行处理。

提升风险预控  确保事故零目标

该车间开展 2024年风险辨识评价和隐患排查治理,持续推进“双防”平台运行、落实重大危险源包保责任制、提升直接作业环节标准、完成安全环保隐患治理项目、完善应急处置演练等重点工作,做到风险控得住,隐患治理清,实现 HSE“三个零”目标。

强化报警管理,消除频繁、无效和错误报警,做到有报警必响应,严肃处理不及时和违规屏蔽等行为,做好装置报警实时监控及响应,提高了装置运行的安全性和可靠性。加强对员工的安全培训和教育,提高员工的安全意识和应急处理能力。

推进节能降耗  降低能耗损耗

通过持续开展设备分级、设备缺陷分级管理,收集各班组对生产管理中薄弱环节的优化良策,制定设备可靠性提升计划,开展专题活动等,高质量推进设备完整性体系运行。


针对疏水器直通导致装置蒸汽消耗量增加情况,车间组织班组员工对装置各疏水器进行排查,在 11 月之前将装置内所有蒸汽故障疏水器进行了更换,以此降低了蒸汽用量。同时,对输送风机防护罩的采暖蒸汽也进行改造,将蒸汽改造为热水,在冬季投入使用,以此来满足冬季启动风机的条件,减少了蒸汽的用量。降低挤压机尾封端两处氮气密封冲洗,关闭间歇使用设备 RF2401A/B 密封冲洗氮气,进一步降低了能耗。

此外,车间还积极推广节能新技术、新工艺,不断优化生产流程,提高能源利用效率。加强对能源消耗的监测和分析,及时发现问题并采取措施加以解决。通过开展节能宣传活动,提高员工的节能意识,营造全员参与节能降耗的良好氛围。

强化责任落实  提高创效动力

为深化职工节能降耗思想认知,高密聚乙烯车间构建提质增效的长效管理体系,明确岗位职责与任务,细化目标责任。引入激励机制,激发班组活力,鼓励成员参与节能小改小革活动,踊跃提出节能降耗“金点子”,如关闭料斗视镜氮气吹扫、优化操作减少蒸煮次数等,开展能耗每日分析活动,点滴汇聚成节能降耗的强大动能,营造全员参与、共担责任的良好风尚。

加强对员工的培训和教育,提高员工的业务水平和综合素质。建立健全考核机制,对节能降耗工作表现突出的员工进行表彰和奖励,对工作不努力的员工进行批评和处罚。通过强化责任落实提高员工的工作积极性和主动性,为实现车间的经营创效目标提供有力保障。


下一步,烯烃厂高密聚乙烯车间将持续探索并实践新举措、新方法,不断把控细节,紧盯工艺指标、设备优化更新等各个方面,提高生产安全运行保障能力,为公司的高质量发展蓄势赋能。同时,加强与其他部门的沟通与协作,共同解决生产过程中遇到的问题,实现资源共享、优势互补,为公司的发展做出更大的贡献。

作者|李洋

责任编辑|张宁 徐忠清 李树强

编辑|姜楠

平台编辑|李春江 李冬铃

审核|王良



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