烯烃厂橡胶联合车间丁苯橡胶装置以落实“四个标准化”管理要求为抓手,围绕生产、设备、安全、日常等核心环节,全面推行精益管理,在“精”字上下功夫,于“益”处求实效,推动装置运行效能持续攀升。2025年12月,装置单日橡胶产量突破540吨,刷新历史记录,交出了一份亮眼的年度答卷。
抓实“四个标准化”管理
凝聚提质增效强大合力
装置以深耕“运行、现场、安全、日常”四个标准化为牵引,将精益理念厚植于每一个环节。聚焦装置平稳率、工艺报警、产品质量等关键生产指标,实施精准管控,确保生产过程受控、高效,目前产品优级品率已提升至98.5%,物耗、能耗指标持续优化。
从设备标识、环境卫生到记录台账,制定详尽可执行的检查标准与评比机制,推动设备管理向“精益化”迈进,实现了设备“跑冒滴漏”整改率、现场定置管理达标率、目视化管理覆盖率三个100%。
严格落实安全生产治本攻坚要求,深化QHSE体系运行,隐患排查整改实现100%闭环,为装置安稳长满优运行筑牢坚实防线。
通过“清单化”明确职责、“写实化”规范业务,不断夯实“三基”工作,班组管理水平显著提升,“三基”工作量化考核达标率达100%。
抓好“三联驱动”举措
赋能提质增效联动攻坚
装置以计划联动、保养联动、行动联动为驱动,将“三联驱动”有机结合,精心构筑高效生产的战略体系,推进各项提质增效项目落地实施。
该装置结合实际,强化设备维护,充分利用大检修契机,实施关键设备深度治理,累计完成40台反应釜及16台208组氨列管的彻底清理,解决了内部挂胶影响传热效率的瓶颈问题;成功改造脱盐水温度高难题,将进水温度从最高50℃稳定降至15℃,极大缓解因水温波动引发的生产不稳,为高负荷运行奠定了坚实基础。
在技术层面,装置成功攻克单体回收单元脱气塔、闪蒸槽的长周期运行难题,通过优化操作参数、应用新型固体消泡剂、改进终止剂配方等一系列措施,有效抑制凝胶生成和聚合物积聚,显著延长设备运行周期,保障了装置生产的连续稳定。
设备的长期稳定运行离不开规定的定期保养维护。装置依据设备的运行周期,对高频运转的压缩机、冰机、脱水机等部件及时更换润滑油,以免润滑不良导致设备磨损。
装置建立“设备包机责任制”,将每台设备的维护保养责任明确落实到具体班组和个人,并建立明确的奖惩机制,激发员工的主动性,营造人人关心设备、人人参与维护的良好氛围。
注重“协同融合”提升
深挖提质增效内生潜力
装置坚持将提质增效工作同优化清胶流程、工艺创新、技术攻关等重点工作协同起来,使之有机结合、形成合力,推动装置持续提质增效。
通过实施清胶工序精细优化,针对性调整清胶部位与流程,使清胶时间显著缩短,有效提升了设备有效加工时长。装置全面加强设备全周期运行管控,完善日常巡检与维护制度,推行预知性维修与实时状态监测,实施高效的备品备件管理体系,设备运行稳定性不断增强,故障率实现显著下降,整体生产效率与可靠性得到同步提升。
从原料配置到胶块生产,操作人员精益操作,开展合理化建议、青年“五小”成果征集、橡胶产量竞赛评比等活动,形成了“人人关注、人人提升”的良好氛围,实现了产量与质量的双赢。
成绩来之不易,奋斗蕴含艰辛。 此次产量与进度的历史性突破,是装置上下协同拼搏的成果,是管理精益化、操作标准化、运行高效化、意识全员化的集中体现。展望未来,任重道远。装置将以此为新起点,继续发扬锐意进取、精益求精的精神,不断巩固和扩大生产优势,为保障产量需求、推动公司高质量发展作出新的更大贡献。
作者|王双
责任编辑|汤玚 徐忠清
编辑|耿娜
平台编辑|李春江 李冬铃
审核|王良
免责及版权声明
1、本公众号尊重原创和知识产权,若涉及版权问题,请相关权利人联系我们,我们将立即删除侵权内容。
2、本公众号所发布的文章内容及其包含的文字、图片、音频、视频等所有元素,未经明确授权,其他媒体平台不得擅自转载或使用。如需转载或使用相关内容,请务必先与我们取得联系并获得明确授权。
3、本平台对发布、转载、分享的内容、陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供读者参考,本公众号不承担任何责任。
4、以上声明内容的最终解释权归本公众号所有,本声明将适用本平台所有时间发布、分享与转载文章。感谢您的理解与合作。

