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烯烃厂:精益管理淬炼转型升级新答卷

烯烃厂:精益管理淬炼转型升级新答卷 抚顺石化人
2026-01-28
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导读:文化精神的传承,激励着烯烃厂从胜利走向新的胜利


2025年

是烯烃厂转型升级高质量发展进程中

极不寻常、极为关键、极具挑战的一年


这一年,80万吨/年乙烯装置脱瓶颈改造及能效提升项目与装置大检修同步推进,检修高峰时段4500人同步安全作业。


这一年,实现新建10000标立/小时空分装置建设速度创行业最快,装置检修绿色停工最好,乙烯装置扩能改造后标定最优。


烯烃厂深入贯彻新发展理念,深入落实“四个标准化”精益管理,在一场场攻坚克难的大战中锐意进取,在一次次艰苦卓绝的大考中行稳致远。


精益管理:2026年1月23日,气温零下30摄氏度,80万吨/年乙烯装置脱瓶颈改造及能效提升项目预制场内,千吨吊车银臂伸展,稳稳将近20米长、20吨重的烟囱精准就位于新建9号裂解炉。烯烃厂用“寒冬施工不打烊”的实干,诠释着“创新实干、担当奉献”的烯烃精神。


80万吨/年乙烯装置脱瓶颈改造及能效提升项目是新时代辽宁全面振兴、打造万亿级产业基地的重点项目。烯烃厂将“四个标准化”精益管理落实到扩能改造每一个细节,推行每个环节明确责任人、每个节点锁定完成时限、每项任务制定考核标准,将“合规、质量、效率、效益”的理念贯穿始终。2025年3月17日,省一季度重点项目集中开工动员大会抚顺分会场,在该项目预制场隆重举行。



新建10000标立/小时空分装置必须在大检修前投产,为东部厂区提供充足氮气。烯烃厂组织技术人员开启“白加黑”工作模式,白天集中审查图纸,晚上优化设计方案,3个月内累计提出120多项图纸修改意见。建设中严控6个里程碑节点、19个主要工序节点,实现日均施工作业20小时的高效推进。2025年5月27日,高42米、重70吨的精馏塔主冷箱精准吊装就位,较计划提前10天。7月10日,新建空分装置顺利中交仅用时132天,刷新同类装置建设最短纪录。



攻坚的脚步从未停歇。7月14日,丁烯装置30吨重的甲醇回收塔在狭窄作业面内高效吊装就位。8月1日,芳烃抽提装置两台单体重量40余吨的抽余油萃取塔和水洗塔,在边生产边施工下快速完成吊装。乙烯装置1号至4号裂解炉对流段改造,高效完成160根翅片管、500道焊口、3032吋焊接当量,提前13天完成施工。



创新驱动:2025年装置大检修中,很多员工人感叹280吨重的急冷油过滤器框,在狭窄场地,穿过多重障碍,被千吨塔吊精准就位。这是烯烃厂建厂以来从未有过的课题,但是所谓的创新发展就是对管理、对技术的信心和勇气。



扩能改造是一次深度转型升级,更是一场“时间紧、任务重、风险高”的极限战役。检修叠加项目建设,高峰时段4500人同步作业,大设备吊装比比皆是。烯烃厂按照公司统一部署,落实“四个标准化”精益管理,构建严密的管理体系,领导班子“办公室”搬到现场,各方协同作战,严控关键节点,“四位一体”现场安全监督,排查整改问题近3000项。



5月29日,长15米、宽6米、重达75吨的新建9号裂解炉炉前管廊框架,被精准吊装至标高30.4米的预定位置。8月11日,1000吨级履带吊车将高 53.75 米、重达405吨的新碱洗塔,如巨型芭蕾舞者般从水平姿态缓缓直立,精准落入基础螺栓孔。9月8日,标高达到24米、重280吨的全新急冷单元ST-2005急冷油过滤器框架,从预制场出发,穿越多个区域,最终从压缩机机房之间的通道驶入急冷单元,设备最宽处与通道间隙最小只有20厘米,次日通过1000吨吊车精准吊装就位。



新建9号裂解炉整体结构呈方箱式,采用“搭积木”式建设模式,在预制场内进行全部模块组装,既便于施工过程中的安全、质量管控,提升了项目管控精度。9 月19日,裂解炉炉管吊装作业按计划高效进行,大型关键部件吊装陆续推进。9月29日,长24米、重超100吨的对流段六个独立模块中1段吊装就位。10月17日,副框架安装完成。10月30日,对流模块6段吊装完成。1月20日,余热回收换热器顺利吊装。1月23日,烟囱精准就位。新建裂解炉项目大件吊装任务按计划圆满完成。



绿色赋能:扩能改造既是一场绿色革新,更是一次赋能未来的跨越,烯烃厂通过多项节能技术创新,推动转型之路的“含绿量”与“含金量”同频跃升。



针对裂解、急冷、分离三大系统实施10余项节能措施,开展121项小型技术创新,为裂解炉对流段加设省煤器盘管、调整翅片参数,优化排烟温度、热效率,可实现每小时增产近20 吨超高压蒸汽。创新提出 “丙烯双机” 方案,巧妙化解了负荷提高与压缩机不进行改造的矛盾,既满足产能需求,又省下大笔投资。



12月19日,成功投用新增的甲烷增压机,“解放”了裂解气压缩机的运行能力,在乙烯装置高负荷标定中,每小时节约高压蒸汽6.5吨。为5号、6号、7号裂解炉增设裂解气回收余热换热器,将更多反应热转化为蒸汽。第一循环水场冷却塔改造采用“精准升级、分批投用”策略,在保留主体结构的同时对核心部件换新,实现了降本与提效双丰收,9月28日提前5天中交。



首套国产百万吨级乙烯压缩机组迎来技术升级,在保留压缩机联合底座和基础的前提下,将离心式双缸5段13级压缩,优化为双缸5段11级压缩,整体更换高压缸与低压缸。乙烯压缩机、丙烯压缩机在同一厂房内,乙烯压缩机升级改造、汽轮机大修、丙烯压缩机大修均是2025年检修重点,工作时间紧、质量要求高、检修空间有限,施工组织、施工策划难度大。该厂提前谋划施工全过程、优化施工单位、原厂家升级改造,新乙烯压缩机低压缸、高压缸相继回装就位。16万吨/年丁二烯抽提装置升级均选用国内成熟技术,“中国心”在这里跳动得更加强劲。



转型升级,

从来不止于设备的新旧更替,

更是文化精神的传承。

在132公顷土地上孕育和生长出的烯烃精神,

在2025年攻坚战中持续焕新,

激励着烯烃厂从胜利走向新的胜利。





作者|赵旭东

责任编辑|汤玚 徐忠清

编辑|耿娜

平台编辑|李春江 李冬铃

审核|王良



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