四季度以来,合洗厂BOPP以降低成本为目标,紧盯安全平稳生产,努力找寻突破点,强化日常管理工作,落实冬季安全生产各项措施,深度挖潜,降成本、增效益,取得了良好的效果。
图为车间主任与技术人员修复分切压辊
针对设备老化严重的现状,该车间不等不靠,通过组织技术管理人员开展设备难题破解活动,对一些长期存在的设备瓶颈环节进行攻关,对影响生产的牵引2#、3#电晕辊和压辊老化、1#、2#电晕辊的轴承异响、6#电极气缸磨损和导轨轴承电蚀氧化等进行处理,对纵拉系统等以往故障频发点进行处理,更换了5个压辊和1个拉伸辊。通过将近一周时间的运行数据对比,此次设备难题破解活动确实收到良好效果,为安全平稳生产提供了保障。
图为生产主任参与更换造粒机挤出机螺杆工作
车间以节约成本,保稳定生产为出发点,开展修旧利废,组织人员对换下的横拉夹子重新“筛选”,对100余套进行轴承更换,校正夹口张合度、凹凸平整度处理,利用小修间歇替换影响生产的横拉上盖夹子,并对卸下来的再进行清洗修复处理,仅此一项就节约成本40余万元。
图为车间技术人员修复更换横拉夹子
在造粒间,生产主任带领工艺组紧盯现场,修复封边机;在分切现场设备主任带领设备组,第一时间处理卷笔动作不畅、边料站故障;专责工程师严把产品质量判级关,确保出厂产品质量......这样的小节约在该车间比比皆是,积少成多,为降本增效贡献了力量。
为完成全年的业绩指标,BOPP车间上下一心,全体员工积极参与冬季安全平稳生产各项工作,工艺、设备管理人员以及班组通过增加了现场巡检和检查频次,对发现的问题进行第一时间解决,确保安全平稳和产品质量,向完成全年的业绩指标发起“总冲锋”。
作者|牟东红
责任编辑|于海涛
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