日前,热电厂汽机车间对新厂5台高压给水泵轴封冷却水回水进行了技术改造,不仅使回水再利用减少了能耗损失,还能增加发电量提高经济效益,年创效可达358万元。
热电厂高压给水泵是向锅炉输送给水的重要设备。汽机车间新厂共有五台给水泵,无检修情况下,均为运行和备用状态。轴封水的作用是将给水泵机封和水封体等部件进行冷却,从而保证给水泵的安全运行。轴封水冷却相关设备后回水温度升高至75℃,对于锅炉装置而言是有价值的热量能源。原设计轴封冷却水要排入到凝汽器,冷却至45℃后,再经加热器加热送到除氧器除氧加热,最后又回到锅炉再利用。
轴封水进入凝汽器换热的同时,循环水温度也有所升高,水塔蒸发量增大。另外,在夏季,由于外供蒸汽量比较少,凝结水量比较大,额定负荷时凝汽器水位高,被迫减少电负荷,容易造成电网受电量增加的能耗问题。
汽机车间一线班组员工针对这样的情况,积极开动脑筋,在反复论证的基础上,对给水泵轴封水回水管线进行了改进,将轴封水回水越过凝汽器冷却环节,直接引至低压除氧器,这样70吨75℃的水被加热至104℃就可以直接利用,避免了中间不必要的热能损失,达到了经济运行的目的。改造投运后,系统运行良好,将有价值的热量正确回收利用,按照燃煤热量利用率85%,每吨燃煤时价为608元计算,我厂每年可节约标煤3600吨,创效 218万元。
同时,夏季发电量不再因凝汽器水位高限制而减负荷,对比改造前多发电5兆瓦▪时,该项改造在每个夏季生产期间的效益体现更加明显,按照夏季生产2个月计算,可增加效益136万元。
作者|陈诗恒
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