大数跨境

让石化人告诉你,啥叫创新,啥叫国内首创。

让石化人告诉你,啥叫创新,啥叫国内首创。 抚顺石化人
2021-07-23
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导读:烯烃厂丁苯橡胶装置顺利完成SBR1502产品无磷聚合配方工业化试生产


改变助剂体系,

变有磷为无磷。

这些操作会产生那些影响?


许多小伙伴可能不以为然,

“不就是一点改变么,能有啥的?”



小编儿只能说,

你对石化人的创新超能力,

一无所知!



在石化小伙伴们的手中,

这些改变,

实现了“国内首创”,

给环保生产带来大大的益处!



前不久,烯烃厂丁苯橡胶装置顺利完成SBR1502产品无磷聚合配方工业化试生产,至此,两个主要牌号丁苯橡胶产品全部完成无磷工业化试生产,努力从源头实现污水中磷的零排放。


烯烃厂始终将安全环保作为企业最大效益,在橡胶产品的生产上坚持创新引领,依托内外部科研力量,在关键技术上持续攻关突破,驱动橡胶产业的绿色发展,2012年丁苯橡胶装置开工至今,累计进行技术改造和攻关300余项,先后实现聚合转化率由62%提高到70%、后处理改用脱盐水等诸多技术升级。



丁苯橡胶无磷生产新技术为国内首创,在保持原生产配方的基础上,通过对引发剂、电解质为中心的聚合体系进行大胆探索,变有磷聚合体系为无磷聚合体系。


橡胶生产工艺特殊,涉及产品配方及助剂,仅乳化剂、活化剂、氧化剂等各种助剂就达到28种之多,工艺指标有300多次项,改变聚合体系难度巨大,可谓是“牵一发而动全身”。



在没有“样本”借鉴的情况下,烯烃厂开展“丁苯橡胶装置的无磷制备工业化技术”攻关,通过上百批次紧密的小试聚合、凝聚及加工应用试验,确定了小试工艺与配方,解决了无磷合成中胶乳稳定性、反应后期凝聚不稳定等技术难题,通过小试、中试等阶段,突破乳化剂、活化剂、电解质等配方的技术难点,2019年首次实现SBR1500E牌号丁苯橡胶产品的无磷聚合配方试生产,此后,持续推进无磷聚合配方优化工作。



今年,抓住装置大检修后高负荷生产和橡胶产品市场需求旺盛的有利时机,同步进行4条线生产和无磷工业化试生产工作,组织丁苯橡胶车间的技术力量,于5月24日开始对4号生产线进行无磷工业化试生产。



试生产中,通过加大脱气胶乳门尼和TSC分析比对频次,进行还原反应体系、反应釜数量、调节剂加入量等优化调整,严格控制胶乳掺混、凝聚、挤压和风送干燥等生产过程,保证了试生产过程中总体平稳、反应易控、门尼控制稳定,实现了SBR1502牌号丁苯橡胶产品胶块颜色较有磷产品均匀,生产过程未出现湿斑胶,各物性指标控制稳定试生产目标。



科技创新从来没有像今天这样,

深刻影响着企业的发展。


各位小伙伴们,

让我们以创新为引领,

再接再厉,

向建成世界一流的现代化化工生产基地,

不懈奋斗!


作者|赵旭东 惠存万 李朋国

责任编辑|林海 来桂杰

平台编辑|张运泓 李春江

审核|毛军 孙世杰


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