4月13日,烯烃厂在保证装置稳定生产的同时,小修消缺工作进入第8天,各项检修任务按计划高标准推进,汽油加氢、丁二烯装置完成小修运行稳定,乙烯装置负荷超过每小时210吨进料,高密、低密、丁苯橡胶等装置生产平稳。
第一招
高标准部署
4月6日,随着80万吨/年乙烯装置负荷降低,丙烯塔B塔隔离等任务开展,装置小修消缺工作正式开始。此次小修涉及乙烯、汽油加氢、丁二烯、聚丙烯四套装置,计划进行乙烯装置丙烯塔塔顶冷凝器,汽油加氢装置E-1803换热器,丁二烯装置二萃塔溶剂冷凝器、溶剂回收塔塔顶冷凝器、脱重塔回流泵,聚丙烯装置反应器阀门、冷却器等设备消缺,解决影响夏季高温生产的瓶颈和安全隐患。
同时,还要保证乙烯装置在每小时210吨进料量的情况下,高密、低密等装置的平稳运行,涉及生产物料平衡、安全管理等方方面面,加之春季气温多变,天干物燥,可谓“时间紧,任务重,难度大”。
为保证小修消缺工作高标准安全高效进行,该厂坚持“七分准备三分干”理念,根据装置生产的特点,全面开展准备工作。逐项梳理检修项目,完善QHSE管理,反复优化检修网络、水力清洗作业、绿色停工管控、物料平衡、难点对策等,形成切实可行的标准化、规范化装置隐患消缺检修方案。
强化能量隔离、安全消防、环境保护等管理,对检修过程中可能出现的作业风险认真梳理,进行危害因素识别和评价,逐项制定、落实削减措施,使检修方案更加详细、周全,具有科学指导性。及时组织相关单位、人员对方案进行学习宣贯和对照执行,做到各项工作有组织,有计划,有管理,有落实,保证小修全过程标准化。
第二招
高标准实施
乙烯装置4台丙烯塔塔顶冷凝器E-1535检修是小修工作的重点,其中3台需要进行水力清洗。E-1535换热器每台管束3329根,管长12米,检修中采用丙烯塔A、B两塔冷凝器轮换处理方式进行,清洗难度大,时间紧。该厂总结历年检修经验,采取精确计算每根管束清理时间、精确安排人员保障、精确保证作业时间、精确配备清洗设备等措施。
提前办理安排水力清洗施工人员安全教育、入厂取证等相关入厂手续,清洗设备、清洗剂在清洗作业前2天进入装置指定位置,将每根管束清理时间精确计算至分钟,根据清洗时长,精准配备清洗车、清洗设备、备用设备和作业人员,优化连接循环清洗临时流程,制定人员倒班方案等,高标准进行水力清洗作业。
该厂相关车间组成检修小组,按各检修项目进行分工,严格落实检修过程中的各项票证制度,对检修项目进行逐一讨论,将检修方案下发至班组进行学习、交底,对换热器、吊车站位等提前明确和规范。乙烯车间管理人员带头,班组员工主动放弃休息时间加班,严格落实检修过程中的各项制度,将每条管线的监控落实到人。丁烯车间优化停工各项操作,将工作细化到班组、岗位,在确保检修安全的基础上,严把检修质量和进度,实现小修高标准完成。
聚丙烯装置反应单元PDS阀门修理、循环气冷却器E4002清洗是小修的难点,聚丙烯车间超前谋划,提早部署,突出安全和质量,做细做实盲板登记、工作票填写等,保证停工不留死角。党员干部出勤大干,按专业落实停工和小修各项工作,各行其职,相互配合,监护人员紧盯现场,确保作业全程监护,按照网络计划高效进行超高压清洗、PDS阀门外委维修等工作,做到准备充分、规范标准、安全高效。
作者| 赵旭东
责任编辑|刘英莉 来桂杰
平台编辑|张运泓 李春江
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