6月2日13时,工建公司在洗化厂烷基苯Ⅰ期装置检修中,顺利完成V-203混合器吊装复位,检修人员历经两周时间紧张施工,圆满完成了混合器检修任务。
事件背景
5月18日下午,洗化厂在烷基苯Ⅰ期装置检修中发现隐蔽工程,由于烷基苯反应器V-203塔盘出现塌陷,45层塔盘全部需要更换。工建公司接到紧急追加任务后,立即协调车辆、人员,制定吊装技术方案。
难点 1
吊装难度更高
因该混合器是继V-2203检修后再次追加的检修任务,为了节约施工成本,工建公司安装工程项目部检修人员经过反复测算,决定使用500吨吊车作为主吊,利用装置内现有的130吨吊车溜尾。
此方案与使用300吨吊车溜尾相比,不仅省时,还可为洗化厂节省吊车台班费用10.8万元。“既然是技术方案,就要以技术做保障,在吊装安全和节约成本之间找到平衡点,让小吊车发挥大作用。” 安装工程项目部经理杨先尧介绍说。
资金节省了,但是吊装难度和风险变大了。与300吨吊车相比,130吨吊车的可操作裕度低,作业半径小,只能紧贴着装置内设备站位。
500吨吊车也随之紧靠装置站位,但吊车的超起支臂与装置内设备平台太近,稍有不慎,就会发生碰撞事故。
检修人员在制定吊装技术方案时反复测算,确认在混合器直立吊装阶段,可以将超起支臂稍稍收起,避开装置内设备平台。吊装作业时,指挥两台吊车密切配合,反复“送货”,最终实现安全吊装。
难点 2
作业环境更复杂
5月22日中午,反应器吊装落地,由于塔内介质为氢氟酸、苯等易腐蚀、有毒物质,施工人员立即在上下人孔处架设两台大功率轴流风机,24小时不间断通风。5月25日,塔内气体分析检测合格,安装工程项目部经理杨先尧、副经理王福杰、施工组长蒋力率先进入塔内检查并试拆塔盘。
他们发现塔盘面整体变形严重,塔盘四周的加强边筋梁也随之扭曲、变形,呈现凹陷的状态。但塔盘之间、塔盘与通道板及支撑圈的螺栓连接较为紧固,而且拆除前需要清理侧板上的氟化物,施工困难重重。
由于塔盘并未完全脱落,影响通风,并且清理氟化物时粉尘较大,当施工人员试拆到第二层时,氢氟酸、苯含量全部超标,作业被迫中止。为确保作业安全,项目部紧急协调了一台大功率吸尘渣设备,在每层塔盘拆除前后进行吸尘渣处理后,才能继续施工。
为了确保作业安全,检修人员倒班作业,每组人员在设备内施工40分钟就进行轮换。经过三天紧张施工,他们将全部45层塔盘拆除完毕,并清理了1240袋、共计31吨的氟化物残渣。
为确保将设备及时交付生产,他们在塔盘回装时再次倒班作业,24小时不间断施工,仅用时两天就完成塔盘回装任务。6月2日设备复位吊装时,天空突降大雨,施工人员分秒必争,在大雨中完成爬梯及平台安装工作,并一气呵成完成吊装作业。
立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚韧不拔之志。在重重困难面前,工建人挺身而出,用昂扬斗志完成了设备检修任务,再次上交了一份圆满答卷。
作者|聂宏举 关璐
责任编辑|国殿勇 徐蕤
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