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【大检修新闻眼·专题报道】检修“心脏”,这次只用中国人

【大检修新闻眼·专题报道】检修“心脏”,这次只用中国人 抚顺石化人
2021-05-05
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导读:工建公司检修烯烃厂裂解气压缩机组侧记


5月3日11时10分,经过精心调整后的烯烃厂裂解压缩机组透平转子缓缓落入下缸体,光洁的轴颈与轴瓦实现完美贴合!这让负责机组检修的主修师徒郭建勇和王建终于松了口气。



随着机组透平转子顺利安装,机组检修正式进入了冲刺阶段,检修主线——烯烃厂乙烯装置裂解压缩机组即将完美收官。


师徒联袂



乙烯装置K-1300裂解气压缩机是日本三菱公司进口机组,设备重300多吨位,价值2亿元,是年产80万吨乙烯装置的心脏,也是抚顺石化大检修主线,牵一发动全身,至关重要。



2017年,技能专家郭建勇带领他的团队出色完成了裂解压缩机组首检任务,开创了国内同类进口机组自检先例。时隔四年,郭建勇师徒再度联手,精彩从这一天开始。



4月8日17时,裂解气压缩机组检修正式启幕。工建公司维修一车间师徒,乙烯班长、中油钳工技能专家郭建勇和石化公司首席技师王建领衔22人团队入驻机组检修现场。与以往不同,由于疫情原因,这次检修没有日本厂商专家指导。



“没有厂商专家也没事,有王建在!这次我给王建打下手。”为快速打造新一代“挑梁人”,郭建勇信心满满地拉上徒弟主修。



检修前,师徒俩周密筹备,从施工方案到节点控制,从拆装难点到配件安排,在总结2017年检修的基础上,对隔板拆装等复杂工序做出专题预案,专业工装就预制了十几套。


图为:乙烯班陶红军为检修发明制作的打压体可旋转专用工具,省时省力。


根除隐患


“必须全力以赴!利用这次检修,把平时运行隐患处理掉,争取机组一次开车成功。”为了这个目标,王建每天到场最早、走得最晚,零点前他从没有歇过。每到深夜,他把整理出的工作内容和下步施工推送到微信。



4月12日9点,起重工马志刚哨声一响,组长付连江连忙操控天车,28.2吨重的汽轮机壳体缓缓吊起,几番调整,裂解压缩机组顺利亮相,首个控制节点达标。



透平机刚亮相,细心的王建就发现了9级、10级、11级静叶环座冲蚀严重问题。为消除机组运行隐患,他立即向生产车间做出汇报,最终受损静叶片及时被送至专业厂家修复。



近年,汽轮机前轴瓦运行温度偏高,是机组运行最大隐患。这次,检修团队带着疑问对机组进行全面体检,发现轴承轴瓦喷油嘴上堵着胶皮。


他们顺藤摸瓜,找到了润滑油系统油过滤器滤芯儿上的胶垫,并提出改变胶垫材质建议。一度困扰生产运行的设备隐患被根除。


攻坚克难



K-1300机组精度高、体积大,甚至一颗螺栓就重达200多斤,拆卸前要加热近1小时。安装精度高、吨位超大带来的高强度重体力劳动及拆装效率是施工难点。为提高效率,作业团队科学统筹、反复推算,把作业量细化到每小时。



“检修必须严格按照施工网络,进度一点也不能耽误。为卡住每个节点,我们就连吃饭也在检修现场。”王建认为“四大盖,四转子”拆装、返厂,缸体和隔板近300吨设备清洗清焦等一切检修作业都被精算过,严控每个环节就是最终胜利的法宝。



“隔一天揭一台大盖,第二天吊一个转子。”按照这个节奏,检修兵分三路,一路操作电加热器,拆卸大螺栓;一路拆卸联轴器、附属管路;一路拆卸速关阀、调解气阀。三路并进,快速推进检修。汽轮机轴瓦研磨精度在0.01毫米内,相当于八分之一发丝,这样精细的轴瓦,检修团队研磨了88块。



吊装作业量徒增1.75倍,计划工期受阻。以往机组内件就近清理,吊装量近260吨。按照环保新要求,待清件需要二次转场,作业量瞬间徒增至455吨。作业团队顶风冒雨往返于清洗与检修现场间,他们巧打时差,夜间展开吊装,连续大干至深夜,硬是抢回三天工期。



4月26日

16点

万众瞩目中,高压缸转子精准落缸,机组检修进入回装阶段。

4月29日

凌晨3点

高压缸上盖螺栓紧固结束。

4月30日


中压缸转子回装结束。

5月3日


蒸汽透平转子回装结束。

5月4日


蒸汽透平上盖回装结束。



26个日夜里,更换备件190项、360个,总起重近500吨,工建公司维修一车间机组检修团队分毫必究、分秒必争,他们的精神风貌和文明施工作业多次得到了石化公司领导的肯定。


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如今,他们正满怀信心,以“工建速度”奔向胜利!


作者|徐蕤 刘顺铎 王文贺

图片|姜朝晖 聂宏举 张琨

责任编辑|国殿勇 聂宏举

平台编辑|张运泓 李春江

审核|毛军 孙世杰


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