生产操作精雕细刻
技术创新精益求精
成本管控精打细算
烯烃厂在提质增效工作上出实招、见实效,针对80万吨/年乙烯装置打出了一套精细操作、技术创新、严控成本的“组合拳”。2023年,乙烯车间8项提质增效项目创效超过3000万元。
今年,该厂持续加大乙烯车间提质增效工作力度,实施8项提质增效项目,开展13项节能降耗措施,1、2月份累计乙烯综合能耗同比降低超过7.8个单位。
乙烯是聚乙烯、聚丙烯、合成橡胶等众多化工产品的重要原料,被称为“石化工业之母”,围绕乙烯可形成高附加值的产业延伸链条,优化公司产品结构,扩大创效能力,是做好“减油增化”“转化增新”“减油增特”的基础之一。
第一招:生产操作精雕细刻
烯烃厂从严精细化管理,在操作上精雕细刻,不断加强乙烯装置裂解炉生产运行的动态分析,持续抓好日常监控和优化调整,开展“乙烯装置精细化操作降低燃料消耗”等提质增效项目,通过技术攻关进一步提高空气预热器运行、烧焦频次、稀释比管控等生产操作的精细化水平,实现降耗提效目标。
精细化空气预热器运行,合理优化空气预热器翅片管积灰清理操作,同时,严控炉膛负压和氧含量,优化风门挡板开度和引风机转速,有效节约燃料。精细化烧焦操作,优化LPG负荷,利用公司炼化一体化优势,提高LPG进料负荷,减少LPG炉烧焦频次。精细化稀释比管控,优化裂解炉对流段热负荷,精准管控气体炉、石脑油炉、重油炉稀释比,最大提高裂解炉经济性。2023年,“乙烯装置精细化操作降低燃料消耗”提质增效项目实现增效535万元。
第二招:技术创新精益求精
烯烃厂依靠技术进步不断实现生产上的精耕细作,对乙烯装置进行降低蒸汽消耗的攻关,对标同行业先进,开展“乙烯装置优化运行减少蒸汽消耗”“延长乙烯装置碳二加氢保护床脱砷剂固定床运行”等提质增效项目,想尽一切办法优化设备运行,提高乙烯产量和降低消耗,让高负荷稳定生产更具含金量。
科学优化降低蒸汽消耗,优化乙烯塔回流、裂解气压缩段间返回量,通过优化压缩段间返回量内循环、乙烯塔回流等实现最优控制,减少乙烯制冷机功耗每小时节约蒸汽0.3吨。优化丙烯制冷机控制、换热器清理、裂解炉对流段清洗、重油炉SLE水利清洗,减少无用功率消耗,提高余热回收,每小时节约蒸汽0.7吨。2023年,“乙烯装置优化运行减少蒸汽消耗”提质增效项目创效180万元。
科学优化延长固定床运行,结合生产实际反复进行乙烯装置脱砷剂固定床运行技术分析论证,实时动态分析碳二加氢系统脱砷床入口运行参数,准确判断碳二加氢保护床脱砷剂使用稳定情况,强化各项工艺参数的监控和操作等措施,延长碳二加氢保护床脱砷剂固定床运行时间,2023年,“延长乙烯装置碳二加氢保护床脱砷剂固定床运行”提质增效项目创效1141万元。
第三招:成本管控精打细算
烯烃厂严格成本费用管控,将一切成本皆可降的理念转化为实际行动,实时动态分析乙烯装置各项关键经济技术指标,开展“加氢碳五加工流程优化”“二甲基二硫注剂降耗”提质增效项目,对各流程算细账、算精账,严格调控各项运行指标,制定最佳运行方案,把成本“毛巾”拧了再拧。
细算“加氢碳五”成本,紧盯市场价格变化,进行加氢碳五加工流程优化,通过加氢装置回收芳烃,实现加氢碳五作为产品和原料间的切换,按每日《产品销售日报表》价格变化进行量价配合,精准灵活的进行产品外销和返回加工,深挖创效能力。2023年,“加氢碳五加工流程优化”提质增效项目创效702万元。
细算“二甲基二硫”单耗,围绕生产实际,优化二甲基二硫注入,进行注入系统技术改造攻关,降低二甲基二硫单耗和采购成本,2023年,“二甲基二硫注剂降耗”提质增效项目创效65万元。
作者|赵旭东
责任编辑|王虎 张宁 来桂杰
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